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提高柴油机机体刚度的试验模态研究

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  • 发布时间:2014-08-16
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试验模态分析,由于它的实用性,以及解决工程中实际振动问题的能力,已得到迅速发展,试验模态分析在柴油机机体上的应用能够改变机体结构设计方法,即由经验、类比和静态设计方法为动态、优化设计方法日。通过试验模态分析可以了解机体的动态特陛,发现机体的薄弱部位,进而提出优化措施。采用试验模态分析p功 去,对494柴油机机体结构进行了试验模态分析,获得了机体在-定频率范围内的动态特陛,发现机体整体刚度偏小,尤其是曲轴孔及气缸体两端面局部振动较大冈0度不足,为此提出了通过封闭机体前端主轴承孔 匕 的孔,改变孔的形状;增加孑L周围的壁 孽同时改变机Il捌气侧加强筋的布置与尺寸的方法来提高机体刚度的优化措施,并对改进后的机体进行了试验漠态分析,试验结果表明机体刚度有了提高且动态特陛有所改善,说明机体结构的改进措施有效。

2试验设备与方案2.1试验设备试验用到的主要仪器,如表1所示。

表 1试验用主要仪器Tab.1 The Equipment of the Modal Test2.2试验方法试验件为494柴油机机体。因试验无法采用原装支承,所以为了试验方便采用了悬挂式自由支承方式,即:将整个机体用弹性绳吊挂起来 ,弹性绳通过两个紧固螺栓与机体气缸体在上表面连接,机体曲轴箱部分在下,整个机体竖直悬挂,使机体处于自由-自由”状态(此时,弹性绳的刚度约为8200N/m,且该支撑系统的固有频率小于5Hz,远低于机体的第-阶固有频率)。然后用力锤,对每个测点以激励,得出单点响应信号(其中响应点位置为第84号测点的-y方向,加速度传感器就固定在此测点的表面,如来稿日期:2012-06-14作者简介:王 凯,(1988-),男,江苏宿迁人,硕士研究生,主要研究方向:内燃机结构强度;王 忠,(1961-),男,江苏镇江人,教授,博士,主要研究方向:发动机结构强度分析第4期 王 凯等:提高柴油机机体刚度的试验模态研究 221图3所示。)将信号经过 A/D转换器进行采样后输入计算机,再经快速傅里叶(FFTr)变换,计算出激励点与响应点的传递函数。

分析频段的选取,首先要高于被试件实际工作中可能受到的激振力的频带 ,其次,还要考虑到本试验结果还要用来后续的模态综合分析,因此为了取得更多的模态和更高的模态精度,可以把试验模态频段适当放宽,本次试验选(0~2000)Hz作为分析频段。

最后,将各测点的激励和响应信号通过电荷放大器放大后输入SD-380动态分析仪,由动态分析仪处理得到(0~2000)Hz分析频段内的传递函数,每个测点锤击五次,经线性平均后再通过IEEE-488接口将各测点的传递函数输入计算机中存盘,供STAR5.0系统调用。测试框图,如图 1所示。

图 1模态测试框图Fig.1 The Testing Figure of Modal Testing2.3试验方案试验时,要综合考虑反应机体特征和测点均匀布置的原则。

试验在原机体494柴油机机体上布置了375个测点,其中1-123号测点从机体曲轴箱往上依次布置在机体排气侧面,其余测点依次按顺序布置在其他面上,直到机体轮廓特征被反应出来;由于机体结构的改变,在改进后的机体上布置了384个测点。找出各测点的坐标后 ,输人计算机软件,在 STAR5.0软件中对各测点连线,最后机体网格化的模型,如图2所示。

图2机体网格Fig.2 The Grid Model of the Engine Block根据传递函数的特性和 STAR模态分析软件的结果,鳃体前十-阶模态进行分析。

3改进前后机体模态分析3.1改进前机体模态分析用单自由度多项式拟合法得到机体前十-阶固有频率,剔除掉悬挂影响后的频率,最终结果,如表2所示。

由表 2可以看出,机体的第-阶固有频率为 670Hz,比-般的四缸机(400Hz左右)高(60~70)%,说明机体总体刚度良好,结构较为合理t ;但原4缸机体在2000Hz频率以内有十-阶模态,整体刚度偏小,机体刚度需要提高。

表2机体前十-阶的固有频率Tab.2 1 1 Steps of Frequency of the Original Engine Block- 般认为高阶模态对柴油机的工作影响很泻1l,故重点分析机体的前三阶模态振型。前三阶机体模态振型,如图3所示。

(a)-阶振型 (b)二阶振型 (e)三阶振型图3原机体振型图Fig.3 The Modal Shape of the Original Engine Block对比图3,由振型图4可知:第-阶振型为机体整体绕 轴的对角对称扭转变形;第二阶振型为机体整体沿z轴的弯曲变形;第三阶振型为曲轴箱绕 轴的对角对称扭转。由振型图可以看出,曲轴箱及气缸体两端面局部振动变化较大,刚度不足。

3.2改进措施(a)改进前 (b)改进后图4机体前端面改进前后对比Fig.4 Comparison of the Structure in the Fmnt of Engine Block BetweenTwo Types of the Engine Block(a)改进前 同 同 同 同 同 同 闩 F (b)改进后图5机体排气侧改进前后加强筋布置对比图Fig.5 Comparison of the Arrangement of the Stiffeners on the ExhaustSide Between Two Types of the Engine Block对原机体的模态分析可以看出:原4缸机体在2000Hz频率222 机械设计与制造No.4Apr.2013以内有十-阶模态,整体刚度偏小,机体刚度需要提高;此外原机体曲轴箱的曲轴孔以及气缸体两端面变形较大,此处刚度也应该得到提高;具体改进方案为:(1)封闭了机体前端主轴承孔上方的孔,改变了孔的形状 ;(2)增加了孔周围的壁厚,壁厚由原来的5mm提高到 8mm;(3)将机体排气侧中下部加强筋,由斜方向改为垂直方向;同时,改变了垂直方向加强筋尺寸,加强筋的垂直长度由原来的40mm变为 45ram,厚度由原来的 15mm变为 30mm,如图4、图5所示。

3.3改进后的机体模态分析剔除掉悬挂影响后的频率,改进后的机体与原机体各阶固有频率比较,如表3所示。改进后机体前三阶振型,如图6所示。

表 3改进后机体与原机体各阶固有频率对比Tab.3 Comparison of the Frequency BetweenTwo Types of the Engine Block工够 上蓐上(a)-阶振型 (b)-阶振型 (c)三阶振型图6改进后机体振型图Fig.6 The Modal Shape of the Optimized Engine Block对比图3,由振型图7可知:第-阶振型为整个机体绕 轴对角对称扭转变形;第二阶振型为整个机体沿z轴的弯曲变形;第i阶振型为机体气缸体部分绕 轴的扭转,曲轴箱沿 轴弯曲。相比与原机体的振型图,可以看出改进后机体的前三阶模态振型与原机体较相似,振动幅度有所减弱,但曲轴箱部分振动仍然剧烈,刚度仍有待提高。

由表 3可知:改进后机体的固有频率在 2000Hz内由原来的十-阶降至九阶,且各阶固有频率有明显的上升,机体在实际使用中受到外界(0~2000)Hz内的激励引起共振变形而被破坏的可能性减小,改进后机体的刚度提高 Ol,这对机体结构强度的改善也明显有利。

4结论(1)封闭主轴承孔上方的孑L,改变孔的形状,增加孔周围的壁厚;改变加强筋的布置,增加加强筋的长度和厚度使得改进前机体在(O-2000)Hz频段内原有的十-阶固有频率减少为九阶固有频率,机体在实际使用中受到外界(O~2000)Hz内的激励引起共振变形而被破坏的可能性减小,改进后机体的刚度提高,机体结构强度得到改善。

(2)改进后机体的第-阶振型以机体绕 轴扭转为主,第二阶以机体沿z轴弯曲为主,第三阶以机体气缸体绕 轴的扭转和曲轴箱沿 轴弯曲为主,这几阶的振型对柴油机的振动影响较大。

(3)改进后的机体模态振型显示,机体曲轴箱部分振动仍然剧烈,此处刚度仍有待提高。

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