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大型挤压机齿轮箱振动故障分析

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  • 发布时间:2014-08-26
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大型聚乙烯装置挤压机是挤压造粒系统的核心设备,其正常运行与否直接关系所在装置乃至全厂设备的安稳运行。该机组型号 ZSK-350(无熔融泵 ),德 国CWP公司制造 ,最大生产能力为55t/h;主电机(恒速电机)功率9460kW,转速 1500r/min;辅电机(变频电机)功率 355kW,转速 392r/min;螺杆转速 166~240r/min。

在机组齿轮箱油液铁谱分析中发现,磨损总量-个月内从100增加到 200,因油液分析不能确切知道齿轮箱内哪个部件出现故障,为此,采用振动及频谱分析,以确认故障原因及部位。

该机齿轮箱传动系统结构复杂(图 1),为了能直接监测到齿轮箱内部各轴承测点处真实的振动状态,在齿轮箱内部用螺纹联接安置了24个振动加速度传感器(图1),通过引线把振动信号引到轴承箱外面,用离线振动数据采集分析器通过BNC接头,采集齿轮箱内各转动轴承的振动信号,这较之测壳体振动更能直接反映齿轮箱内部机件的实际振动状态。

2.振动监测及分析图 2显示,齿轮箱内VE6465测点在 2012年 12月 31 Et为1.61mm/s,到2013年 1月22日时上升到1.86mm/s,其他测点的振动值基本保持不变。如果按照ISO 10816-3的振动烈度评价标准,机组振动值尚属良好的安全允许区域。单看振动值并只根据振动标准进行判断,往往会误判为机组还处在 良好安全区域,但由于机器的千差万别,不能只根据振动绝对标准进行判断,更重要的是还要看振动趋势及振动频谱的变化,特别是对已投入长时间运转的机器。从图2看到,在2012年 12月底开始,该点的振动值就已开始出现缓慢的微小变化,到次年 1月份振动变化已较明显。

VE6465测点是右螺杆(从电机往前看)止推轴承的轴向测点位置,根据之前和该齿轮箱制造厂家技术人员交流得知,该种推力轴承的振动评估方法跟-般的轴承不同。只有在轴承损坏前系统才显示轻微的振动量增加,当前出现的这种小的振动量(0.25mm/s)的增加,说明该止推轴承很可能已经到了快损坏的程度,这不通过频谱分析而只通过振动值的轻微增加就可做出的判断。

另外,从振动频谱趋势图来看(图3),从2012年 12月底开始,振动频谱成分相对之前较丰富,为了确定这些频谱成分的来源及齿轮箱内部的变化,有必要做进-步的精密分析。

从 VE6465测点的振动频谱对比来看 ,1月底的频谱丰富很多,初看比较难从这些频谱成分中找出故障的根源,但仔细分析,在G5及 G11齿啮合频率 (根据各轴的转速及齿轮齿数计算)的3倍(101Hz)、4倍谐频(134Hz)上有螺杆转速(3Hz)的边频(图4),而之前正常时没有出现(图5)。

齿轮在啮合过程中,受到-些不良因素的影响时,其振动波形往往会产生调制现象。这些不良因素如齿轮偏心、齿距不均匀、加工安装精度不够等先天性因素,这些齿轮箱在投用初期齿轮的振动波形就有调制现象。另外-个因素是由于后天使用过程中由于轴承磨损或损坏,也会使齿轮的振动波形产生调制现象。这两种因素都会使齿轮的载荷及扭矩产生波动,前者产生幅值调制,后者产生频率调制。在频域上看,会在齿左右再循环冲洗.⑤在清洗设备容器内再次注入适量的清水,对清洗机和冷却器二次汰洗。⑥汰洗-段时间后排出清水,移走清洗机并重新连接冷却器的循环冷却水管道。

五、清洗效果上述自行研制的清洗机对空压机冷却器清洗后,目测冷却器管壁内部光滑,无白色或黄色结垢(图5)。

清洗维护后的空压机冷却器换热效率提高 ,空压机排气温度明显下降。该清洗机简易实用、操作方便,彻底解决了多型号多尺寸冷却器的清洗除垢问题,现已推广至中航船舶重工有限公司使用。

实践证明该清洗机具备基本的循环清洗除垢功能且效果显著 ,还可作进-步的完善和改进 ,如加装箱盖(防止药液溅出)、加热及温控装置(提高药剂反应速度 ,缩短除垢时间)、液位计(便于观测和控制液位)、水垢过滤装置、电机相序保护装置等。

W 1 3.08-27作者通联:泰州1:2岸船舶有限公司设备基建部 江苏泰州市高港区 225321E-mail:kaxm888###sina.tom[编辑 王 其]设置管理与维住2013№8 I圄VE6477ⅣⅢ12D-D图 1 齿轮箱内部传动结构及振动测点布置示意图l2-5-2l l27-18 12-9l-13 12l1-10 13-1-7Hz图 2 VE6465测点振动趋势图轮的啮合频率或其谐频的左右两边,出现故障齿轮轴转速的边频。在实际的齿轮系统中,调幅效应和调频效应总是共同存在。所以频谱上的边频成分是两种调制的叠加。虽然这两种调制中的任何-种单独作用所产生的边频都是对称于载波频率,但两者叠加,由于边频成分具有不同的相位,所以是向量相加。叠加后的边频幅值增加了,有的反而下降了,这就破坏了原有的对称性。

从上面分析可知,齿轮箱中所出现的边频是在使用过程中团 设备篁理与维伍2013№8l30 20o 40O 600Hz图3 振动频谱趋势图出现的,在 G5(外齿 )和 G11齿的啮合频率的 3倍和 4倍谐频上出现了3Hz的左边频 ,而 G5和 G11齿所在转轴的转速频率分别是 1.45Hz和 0.39Hz,与 3Hz相差较大,而 3Hz与左、右螺杆的转速频率非秤近,但右螺杆和 G5齿轮是在同-轴线上的,并通过 G4齿(行星轮)作用于G5齿(内齿),所以判断右螺杆所在的转轴上还有轴承出现故障。

3.检修情况1月24日停车检修,发现右螺杆止推轴承的止推盘有贯穿2 O 8 6 4 2 O 2 2 l l 循环水泵汽蚀振动故障诊断高洪英 卢振红 李 烽摘要 利用振动监测技术诊断工业水车间循环水泵存在的汽蚀振动故障,分析原因,采取相应整改措施。

关键词 泵 汽蚀 振动 监测 诊断中图分类号 TH113.1 文献标识码 B1.概述公司工业水车间循环水泵 409是车间的关键设备,为生产车间提供经过降温、水处理后的循环冷却水,以保证生产换热设备的正常运行。该泵型号 700S-85B,转速 960r/min,扬程 76m,汽蚀余量 7.0m。自2012年8月份开始,泵各测点振动值逐渐呈上升趋势,有的测点振动值超过-级报警值(表 1)。为此,采用E322AO1振 动 加 速 度传 感 器 、Enpac2500数 据 采 集 器 和Emonitor V3.3分析软件对机组进行振动监测,分析诊断故障原因,以采取相应解决措施。

机组构成及测点布置见图 1,此次监测设定汽轮机及泵的- 级报警值4.5mm/s,二级报警值7.Imm/s;齿轮箱的-级报警值 7.1 mm/s,二级报警值 11.2mm/s。

2.振动分析与诊断监测表明,汽轮机和变速箱各测点振动值较小且波动不大,振动值均在 3.0mm/s以下。表 1列出了泵测点 7和测点 8的振动趋势,由表 1可见,自8月21日开始,泵振动值呈上升趋势,表 1 泵测点振动值 mrn/s~ ~ 测点时间(2Ol2年)~、、~-~~ 7 7日 8 8日 8A8月 6日 2.2 2.1 2.1 23 1.78月 21日 3.5 2.9 3.2 2.8 2.O9月 3日 4.7 4.O 4-3 3.6 3.29月 17 Et 5.5 4.7 4.9 33 2.99月29 Et 5.2 4.2 4.7 3.1 2.81O月 8日 5.2 4.2 4.9 3-2 2.810月 24日(维修后第-次监测) 23 1.2 13 1.4 1I2到2012年9月 17日,泵测点7 、7日、8 振动值超过-级报警值,由于汽轮机和变速箱振动值较小且变化不大,排除汽轮机和变速箱故障,认为故障原因在循环泵。

图 2-图 4是泵测点 7 在不同时间监测的振动频谱图0 50 100 150 200 250Hz图4 VE6465测点振动频谱图(故障时)式裂纹,同-轴上还有另-滚动轴承内圈也出现贯穿裂纹。实际情况与前述分析判断完全-致,及时有效地避免了-次重大的设备事故及计划外停车。检修更换轴承后,右螺杆转速边频消失。

4结语在齿轮箱的故障诊断中,加工精度良好的齿轮在正常运转中,频谱图为啮合频率成分幅值小,边频很少或基本没有。根据啮合频率两侧边频成分的出现 (由于幅值调制及频率调制的同1.00.00 100 200Hz图5 VE6465测点振动频谱图(正常时)时存在,边频往往是不对称的),来分析及定位齿轮箱故障是比较准确可靠的,可据此制定维护、维修措施,避免计划外停车,保证生产的稳定进行。 W13.08-28作者通联:中石化茂名分公司4kx-分部机动处设备监测组广东茂名市 525000E-mail:aus2193###sohu.eom[编辑 王 其]设备管理与维修2013№8 团

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