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风机滚动轴承故障分析及处理

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  • 发布时间:2014-09-17
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2013年 2月 l7日技术人员对焦化某风机进行状态监测,发现该设备振动数值超标,通过监测计算发现其故障源点。现厨行临时处理、最终处理将故障点解决,期间对设备的运行情况全程跟踪监测、验证,是-次完整且成功的事前维修案例。

1 监测数据及频谱分析该风机由电机直接驱动风机,风机支撑方式为悬臂式,轴承箱型号:Y4.73.01NO23F,轴承型号:22320C,电机型号:Y2.250M.4,55 kW,额定转速:1487 r/min。设备组成及测点分布图如图 l所示。

图1焦化风机测点分布图1.电机自由端;2.电机负荷端;3.风机负荷端;4.风机自由端故障分析中需分析轴承特征频率。所谓特征频率就是轴承的滚动体和滚道接触处碰到-个局部缺陷时会产生-个冲击脉冲,当缺陷在不同的元件上,接触点通过缺陷时而产生的冲击脉冲频率。

2013年 2月 17日对该设备进行数据采集,从回收振动数据来看(见表 1),风机轴向(A)、垂直方向(V)振动幅值较大,水平方向(H)振动幅值相对较小;电机自由端(1号点)及负荷端(2号点)振幅较为稳定,初步断定故障点在风机侧,接下来通过频谱图进行进-步诊断。

通过图 2、图 3及图 4的不同测点频谱图可表 1 各测点振动幅值以看出,3号点轴向和 4号点垂直方向,速度频谱图中都存在 152.5 Hz的故障频率,同时在图4中有明显的高频堆,通过对风机轴承(轴承型号22320C)特征频率进行计算,1 52.5 Hz为风机轴承外圈的特征频率,如图 5所示。因此最终判断为风机轴承故障,建议对风机进行停机检修,检查轴承及轴承室配合及磨损情况。

作者简介:钟雪兵(1984-),男,助理工程师,研究方向:机电设备状态监测与智能维护。

肖国亮(1969-),男,工程师,研究方向:机电设备状态监测与智能维护。

0 2500图2 3号测点频谱图(速度)第 3期 钟雪兵 等:风机滚动轴承故障分析及处理 310 250 0图3 4号测点频谱图(速度)图4 4号测点频谱图(加速度)图5 轴承特征频率计算示意图2 检修处理11临时处置2月 26日检修解体后发现,轴承存在跑外圈现象,通过测量发现轴承外圈与轴承室配合间隙为 0.15 mm,为保证正常生产,临时添加铜皮,使轴承与轴承室配合保持 O.03n0.05 I/lTI的过盈量。检修后 2月27日再次监测,振动幅值有明显下降,尤其是在风机 4V 测点最为明显,从7.3 mm/s下降至 2.6 mm/s,基本满足设备正常运行条件,但是频率瀑布图中依然能看到轴承故障频率 1 52.5 Hz。故建议生产方对轴承座进行冷焊加工处理或更换风机轴承箱。

2)最终处置3月 13日对风机轴承座进行整体更换,并用压铅丝法确认,轴承与轴承室过盈量为0.03 nli/1。

检修结束后监测发现,振动幅值下降至 0.6 mm/s,处于正常范围内,同时在 3月 14日的监测中已看不到轴承故障频率(见图6),高频堆消失(见图7)。

2'01图6 检修前/后瀑布图图7 检修前/后高频瀑布图3 结语1)通过对该风机振动信息的测量和分析,在不停机或不解体的情况下对风机劣化部位和故障性质作出判断,确定为轴承故障,并根据生产工艺情况分别采用临时处理措施及后续的最终处理措施,在很好解决现场故障同时也保证了生产正厨行。

2)对设备检修过程进行跟踪监测,对检修参数及其效果进行验证,形成了-个良性循环模式,对以后相似旋转设备故障的最终判断提供参考,具有-定的实际意义。

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