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某发动机用三点接触球轴承失效分析

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  • 发布时间:2017-01-21
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· 28· 《轴承)2013.№.13.1 同批次轴承试验为了验证轴承质量是否有问题,首先选用与故障轴承同批生产的轴承,在试验机台模拟相同工况试验 3 h,试验过程中润滑油温度、转速均正常。分解检查被试轴承未见异常,初步排除了轴承质量问题。另外,从多套与故障轴承同批生产的轴承现场使用情况良好这-事实,也证明了轴承质量没有问题。

3.2 开口保持架试验为模拟保持架初始裂纹对轴承的危害,将保持架-兜孔单边侧梁割断,试验约 1 h后,轴承温度急升至315℃,设备过载保护停车。分解发现,开口兜孔对侧保持架断裂,断口两侧变为黑色,个别保持架兜孔磨损稍重,保持架外径局部区域磨损;个别钢球有高温工作现象和极顶磨损,沟道表面、钢球外观基本正常;外圈引导面有磨损,但未能再现故障保持架碎裂形貌。

3.3 淬火保持架试验为模拟淬硬的保持架对轴承的危害,对保持架进行淬火试验,硬度约 55.3 HRC,保持架外径尺寸发生变化,与外圈引导面之间有轻微卡滞。

试验进行13 h后,轴承温度达到320℃,转速自然下降,经不断调整,继续进行试验约 2 h后,试验台出现空转。

分解发现:保持架碎裂,共找到38个保持架碎块,仅有 1个横梁未断裂,呈工”字形,其余碎块呈T形;外表面有未完全断裂的穿透性裂纹,说明保持架侧梁先于横梁断裂,轴承外圈沟道呈熔融态,引导面基本磨光;前半内圈断裂成许多碎块,后半内圈沟道呈熔融态,已无法分解;钢球严重磨损,磨损后钢球最大直径约 20 mm(正常钢球直径 22.225 mm)。保持架宏观形貌如图9所示。

图9 淬火保持架(试件)损坏宏观形貌淬火保持架试件损坏外观形貌中,侧梁断口疲劳源及轴承内、外圈和钢球损伤形貌均与实际轴承损坏情况极为相似。

4 失效机理分析从保持架碎块的理化检查结果可知,保持架与钢球接触的工作区域最高硬度为 554 HV(52.5HRC)。由于保持架的外引导面磨损更加严重,温度也比兜孔内的接触区要高,其最高硬度为 781HV(63.3 HRC)。保持架外引导面与兜孔接触区由于摩擦导致过热,已经超过了材料的相变温度。

由于此时失效轴承的润滑冷却效果仍然良好,保持架产生了淬火现象,保持架材料的硬度增加,而塑性、韧度却下降到正常值的约 1/4。

轴承工作过程中所有的钢球都会对保持架兜孔产生碰撞,这种力通常不会对保持架产生影响,但在保持架韧度大幅降低的情况下,钢球对保持架的碰撞力就会在保持架最薄弱的位置--兜孔侧梁和横梁处造成破坏。从保持架强度计算分析结果可以看到,兜孔横梁的强度要强于侧梁的强度,这也是侧梁全部断裂而横梁部分断裂的原因。

本例轴承故障与以往故障不同的几个主要原因是,异物嵌入到保持架与套圈之间的间隙处或保持架兜孔与钢球之间(后者的可能性最大),导致保持架偏摆,产生异常磨损,使温度急剧升高。保持架碎裂后,其碎块严重阻碍钢球的运转,导致钢球与保持架以及内、外圈之间产生滑动,套圈和钢球的温度急剧升高,热膨胀使部分钢球产生卡死现象,在内、外圈之间被拖蹭挤压,发生材料熔融和转移现象;在钢球和内、外圈的接触区域形成了过热区,导致内、外沟道表面出现挤压变形和高温粘结,钢球发生严重变形。轴承失效后轴向、径向游隙增大造成转子偏转,导致密封件产生严重的碰磨损伤。

5 预防措施结合以上分析,为避免出现类似失效故障,提高三点接触球轴承的可靠性,建议采取如下预防措施:(1)确保装配质量。严格执行装配工艺,保证装配质量符合要求,避免出现盖板、密封垫及螺钉等松动脱落等问题。

(2)针对三点接触球轴承存在外圈剥落、保持架碎裂等现象,需明确轴承成品的碳化物形态和尺寸控制要求;优化轴承零件表面精密磨削工艺;积极开展国产超纯材料的应用研究。

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