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空气压缩机频繁喘振的原因分析

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  • 发布时间:2014-08-12
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某化肥厂的空气压缩机 2006年投用 ,运行时压缩机出口阀全开 ,人 口阀根据电机电流及负荷在夏季开40%,冬、春季开 15%左右。2007年开始多次发生喘振事故 ,喘振发生后对各项运行参数进行了分析,在清洗段间水冷器后开机运行。但- 直存在运行周期短 ,每到夏季气温升高时易喘振等问题。因此决定进行该空气压缩机的技术改造,增加 1台空气压缩机(101JA),该压缩机为电机驱动的4级离心式压缩机,4个段间有3台水冷器。

图 1 101JA低压缸喘振控制曲线图1显示,波动前,低压缸的工作盘旋点离防喘线距离约4%,离喘振线距离 14%,高压缸的工作点离防喘线距离约 13%,波动时,高 、低压缸工作点快速向防喘线靠近,并突破防喘线及喘振线,发生喘振n]。

(2)控制曲线中低压缸设定的压缩比最大为6.0,但波动期间,实际压缩比为6.0左右,工作点已漂移到顶部 ,压缩比大于6.0时,实际反应的曲线已不准,低压缸防喘控制已失效 。

(3)波动后,通过调取高、低压缸的工作点与喘振点的历史数据,发现低压缸要先于高压缸进入喘振状态。

(4)停机后清洗水冷器时,发现133JC、134JC换热管结垢严重。

(5)对比设计与投用初期、喘振前的数据 ,水冷器水侧出、入口温差没有明显变化,但空气侧温度、压力及机组流量变化较大b ,具体数据见表1。

从表 1可以看出,机组喘振时,3段 、4段出、人口温度及高、低压缸空气流量与设计值、投用初期偏差较多;水冷器清洗后,3段、4段入 口温度明显下降,高、低压缸流量明显上升。

2解决方案2.1改善段间水冷器运行状况通过对3台水冷器的运行水量、人口压力的测表1 空压机喘振数据对比 炼 油 与化 -r34 REFINING AND CHEMICAL INDUSTRY 第24卷量,发现水量及压力偏低 ,对人口水线进行改造,由人装置循环水总管接线至水冷器 133JC、134CJ人口。水线改造后,经对比测量,水冷器入口循环水的压力提高0.05 MPa。

2.2进行防喘实验,完善防喘曲线在机组出、入口处各安装 1块精密压力表,在现场给防喘振放空阀装 1个开关按钮,需要时按下能迅速打开防喘振放空阀(开关位置在出口压力表处),仪表将现高、低压缸喘振曲线向左移30%,实验时保护机组 。

在空压机人口调节阀开度分别为 11%、15%、19%时,将防喘振放空阀控制方式置于手动,逐渐关喘振阀,进行3次防喘振测试 ,当实际流量接近喘振量,观察出口压力表大幅度波动,或者现场通过运行噪音判断压缩机刚开始发生喘振时,立即用现唱关将防喘振放空阀打开 ,同时记录数据l5jo用3组低压缸的实验数据来修订原防喘曲线,延长防喘控制曲线使压缩比最高达到7.10,实验数据见表2表2 空压机喘振实验数据2.3解决低压缸压缩比高的问题低压缸压缩比高的原因是低压缸能力大,低压缸入 口阀开度太小(只有 15%左右),造成低压缸入口负压高 ,使压缩比偏大 ,工作点靠近喘振线~低压缸后3级叶轮切削15.6 mm。相近l 况下 ,压缩比由6.92下降至6.47,下降6.5%,使T作点离喘振线距离增加15%,运行参数见表3。

表3 空压机低压缸改造后运行数据3结束语2013年2月,对改造后的空压机运行进行综合考核,低压缸防喘曲线满足了机组运行状况要求,水线改造后,3段及4段人口温度相比下降3℃,机组实现了安全平稳运行 ,机组的运行效率提高5.5%,每h节电275 kW,增加效益 l14.8万元/a。

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