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空分装置增压机轴位移过大的原因分析和解决措施

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Cause Analysis and Solutions of Excessive Shaft Displacement ofBooster for Air SeparatorDa/Junli Zhao LiminAbstract:The excessive shaft displacement of EZ35-3 air booster for air separator during operation results inwear of main thrust beating and temperature rising of bearing.Analyzes the fault cause,and modifes the balancetube to solve the problem。

Key words:Air booster;Shaft displacement;Th rust bearing;Balance tube;Centrifugal compressor0 前言 1 空气增压机故障现象青海盐湖工业股份有限公司 100万t钾肥综合利用项 目-期工程两套 KDON 20000/120000型空分装置,均采用由杭氧公司设计制造的分子筛净化空气、增压透平膨胀、全精馏无氢制氩、液氧内压缩流程。其中压缩机组由陕鼓动力股份有限公司设计制造,采用先进的-拖二技术,即由-台汽轮机带动空气压缩机和空气增压机 ,具有机组布置紧凑、占地面积孝运行安全经济等优点。配套的EZ35-3型空气增压机额定转速 12 300 r/rain,额定气量28 000 Nrn3/h,入口压力0.50 MPa,额定出口压力 1.3 MPa。机组自投产以来 ,出现轴位移以0.005 mm/d的速度增大的问题。为此,通过 3次技术改造,解决了存在的问题。使得机组能正常满负荷运行。

自2009年4月进入试车阶段以来.全厂装置(乙炔、钾碱、PVC、尿素、合成氨)进行着紧张有序的试车工作,开、停车事情经常发生。由于中压蒸汽的供汽不稳定,空分装置也经常停车、开车。在设备试车过程中我们发现,-套空分装置的空气增压机轴位移在逐渐地增大。装置正唱车后,当增压机负荷加至1.0 MPa时,由于中压蒸汽不稳定,迫使我们将压缩机负荷降至空负荷运转,直到中压蒸汽稳定后再开始给压缩机加负荷。当增压机负荷加至 1.2 MPa时,增压机轴位移达到了报警值0.48 mm,瞬间达到联锁值0.8 mnl。于是机组紧急停车。随后检修人员再次对轴位移探头进行重新调零安装,以轴向窜量的中间值为零点,当时窜量为0.43 mlTI。为此,公司领导决定打开增压机瓦代军礼,男,1983年生,助理工程师。格尔木市,816000。

62 化工装备技术 第34卷第 1期盖检查推力瓦块的磨损情况。打开瓦盖后发现,副止推瓦完好。主止推瓦磨损严重,瓦块表面的铅锡合金几乎磨完,大面积露出黑色的生铁,更为严重的是转子主推力盘表面拉毛,光洁度严重破坏。之后打开增压机顶盖做进-步检查,发现除转子低压端迷宫少量密封齿损坏外,前后径向轴承完好.转子前后轴颈及叶轮轴向、径向间隙无异常。用塞尺检查转子叶轮各部位间隙,确认正常。公司技术部门、安装单位及压缩机厂家共同研究决定,为确保机组安全及今后的长周期运行.将增压机转子立即送制造厂维修,修研推力盘主推面、密封齿,并做动平衡。

2 故障原因分析该空气增压机为三级离心式压缩机。由于每个叶轮两侧的气体作用力不同,使叶轮具有非零的轴向力。这个力-般指向叶轮进13。为了平衡这个轴向力,应当采取-些措施。压缩机-般采取双向进气的方式排列叶轮以平衡掉-部分轴向力,剩余部分轴向力则由平衡盘及止推轴承来平衡。若轴向力太大.推力瓦的合金磨损过快或过度磨损,或因突发事故而融化,转子就会产生较大的轴位移,严重时甚至发生转子与定子相碰,造成恶性事故。

造成轴位移过大的原因可能有以下几方面:(1)轴位移探头安装调零是否合适。

(2)安装时轴向间隙过大以及机组振动等原因,都会导致转子的轴向位移增大。

(3)润滑不良或油路不通畅导致油膜难 以形成,从而使止推瓦磨损,轴位移增大。

(4)机组设计制造不合理,止推轴承偏小,无法平衡轴向力。

(5)平衡遭到破坏而引起轴位移增大。-般来说.压缩机在设计时就已经考虑了轴向力的平衡问题,通常是采用平衡盘来平衡绝大部分轴向力,剩余部分轴向力则由止推轴承来平衡。平衡盘后的低压腔用平衡管与压缩机入13相连,以维护腔内低压,保证平衡。若低压腔内压力过高,就会引起轴位移增大,造成止推瓦损坏。

3 处理措施(1)第-次处理增压机转子经制造厂家处理后返回本公司,维修人员加班对前后汽封进行修研,对前支撑瓦与轴的问隙进行调整,对转子与下缸之间的气封间隙进行测量并用铅丝进行调整,将主止推瓦更新,并根据增压机安装技术规程调整转子主推轴的轴向窜量为0.30 mm(指标为 0.3O~O.40 mm),将控制润滑油进入增压机的油压调节阀通径由原来的 05 mm扩大到 08 mm,以适当增加润滑油量。2010年 8月,对增压机与增速器之间联轴器进行对中安装。

增压机投入试车后,在出13压力加到额定值 l-3MPa时,测试轴位移的两个探头分别测试到轴位移为 0.13 mm、0.15 mm,均在 0.40 mm的指标范围内,机组运行恢复正常。

(2)第二次处理由于盐湖化工为新建项目,试车期间各类问题频发.特别是汽轮机用的中压蒸汽供应不稳定。

2010年9月中压蒸汽再次出现故障,导致空分装置紧急停车。蒸汽正常后再次开车,在增压机加负荷至0.6 MPa时,增压机转子轴向位移达到报警值0.40 mm,随即进行降负荷处理。打开瓦盖检查推力瓦时发现主推力瓦出现偏磨,且磨损较为严重。

经公司技术人员和增压机厂家技术人员研究决定,对增压机推力盘和瓦块进行加大处理.对瓦块进行手工加工,并增大进油量。之后正常启车。轴位移正常。但是在以后的观察中发现,增压机轴位移仍然在以 0.005 mm/d的速度不断地增大。因此技术人员感到还是没有找出轴位移增大的根本原因。

经研究讨论后总结出下列几点意见: (1)止推瓦更新后若机组不停车持续运行,则轴位移略有增加。 (2)若机组运行期间出现停车然后再次启动,则轴位移会大幅度增加,以至接近或超过 0.40 mm的报警线。 (3)主推瓦没有平衡掉轴向力,在轴向力的作用下主推瓦磨损速度较快.造成轴位移增大。 (4)平衡盘后的低压腔压力,即增压机人口压力为 0.50 MPa.这-压力可能偏高 .造成平衡盘前后压差减小,平衡盘 出力”不足,即平衡盘未平衡掉足够多的轴向力。鉴于以上分析,对增压机进行了第三次技术改造,即下述的第三次处理。

(3)第三次处理2011年 3月.利用系统停车之机。对增压机平衡管进行了改造.在原有的平衡管中间增加-个放空管,并增加阀门2,以达到轴向力的平衡。改造示意图如图1所示。在正常情况下阀 1打开、2013年 2月 代军礼等:空分装置增压机轴位移过大的原因分析和解决措施 63增压机耋 1 2 l 阀 CC;Cn 阀3空 ·E出口(1.3 MPa) 人口(O.50MPa)图1增压机平衡管的改造阀 2关闭,用阀 3控制平衡盘前后的压差,以达到调整轴位移的目的。

4 增压机改造后运行效果自2011年 3月增压机平衡管改造完成、机组投用以来 ,增压机转子的轴位移-直维持在0.28mm、0.29 mm,正如预期的那样,机组运行非常稳定.再没有出现过轴位移超标的问题。以同样的方法对第二套空分装置的增压机平衡管也进行了改造 .结果也和预期的-样机组运行非常稳定。

(收稿日期:2012-12-05)工有 言 篙 碳酸二甲酯生产首用静态混合管式技术 行业 ,化工大学联合完成的双扰动静态 二甲酯生产装置,并首次实现 了 该项 目采用双扰动静态混合管式混 合 管式技 术在 碳 酸 二 甲 酯 反应热的耦合利用〉低 能耗 反应技术合成碳酸丙烯酯,反应(DMC)生产中的开发和应用项 1.6 tit DMC。此外,采用并联进 器内物料只有径向混合,无轴向目.2012年 12月初通过泰安市 料、环氧丙烷预混、二氧化碳预 返混,强化了传热与传质,提高科技局的成果鉴定。专家认为, 分散的双扰动静态混合管式碳酸 了反应效率。环氧丙烷转化率和该项目成果推动了以碳酸丙烯酯 二甲酯装置反应均匀有序,安全 产品收率显著提高。其反应热充为原料生产DMC联产1,2-丙二 可靠。提高了高温高压反应的安 分应用于碳酸二甲酯的酯交换反醇生产工艺的技术进步。 全系数,原料消耗大大降低,转 应过程,降低了能量消耗,生产成该项目首次将双扰动单管四 化率提高,环丙单耗降至0.67 t, 本低,产品质量稳定,生产过程符旋静态混合管式技术应用于碳酸 产品纯度达到 99.80%以上,达到 合国

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