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C-102主吸收塔的缺陷评定失效分析及修复方案

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  • 发布时间:2017-03-02
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1设备简况某大型天然气净化厂的天然气脱硫装置工艺流程为:酸性天然气 自外管道进入装置,经过滤后的酸性天然气进入两级胺液吸收塔,即第-级主吸收塔和第二级主吸收塔。从天然气进料过滤分离器出来的酸性天然气进入第-级主吸收塔,经第-级主吸收塔部分脱硫后的天然气进入水解部分脱除COS,再经-系列水解反应,进-步冷却至50℃后,进入第二级主吸收塔,气体中所含H s及CO 被进-步吸收并达到产品质量要求。

在定期检验时,在重要设备第二主吸收塔(C.102)发现该简体纵焊缝有-处严重的埋藏性缺陷 (裂纹),属危害性缺陷,需要进行风险评估。现对C-102塔检出的缺陷进行分析并制定修复方案。

1.1第二主吸收塔设备技术参数表l 设备技术参数设备参数 设备位号:C-102尺寸 (规格) 2500×22706×6 863材质 SA516-70316L介质 胺液、天然气设计压力 (MPa) 9.1/FV设计温度 (℃) 1oo/160工作压力 (MPa) 8.1工作温度 (℃) 43C-102塔为带复合堆焊层容器,该设备使用压力高,设备壁厚较厚,因此制定的检验方案主要有资料审查、宏观检查、壁厚测定、硬度检测、磁粉探伤、超声波探伤,同时增加了TOFD项 目。

此台设备进行壁厚测定、磁粉探伤时都未发现超标缺陷 (部分焊缝未填满,有补焊现象,硬度测试值较高,局部有超标现象,详见表4);在对其纵、环焊缝及T字部位进行100%超声波纵向和横向扫查时发现有超标缺陷 (使用K2探头进行UT检测中,距离上丁字 口1O10~1030mm区域内 (图1),当探头在焊缝表面 自上而下进行横向扫查(图2)时检测到多个不同深度的回波,深度为20~50mm,长度20~28mm,当量SL20~SLO。

其余方向的扫查均未发现高于SL线的回波,缺陷未延伸至母材。为更精确定量和定性,又进行了TOFD检测,根据超声波初步扫查结果做了三组不同TOFD的扫查。见图3、4、5、6对缺陷部位进行复查检测结果均确定为横向危害性缺陷 (裂纹),为此对其安全状况评定及是否返修等进行了综合分析 (因业主认为缺陷不是太大,不愿意返修)。本次安全状况评定同时利用 了V-SAPE分析技术 (即含缺陷承压设备安全评定计算软件)。

图l 图2作者简介:彭朝华 (1 972-),女,四川人,大学本科,工程师。在四川省特种设备检验研究院从事监督和定期检验工作。

32- 故障诊断 石油和化工设备 2013年第16卷(1)参数化建立设备模型;(2)可视化裂纹建模;(3)录入设备工况;(4)进行应力计算、失效评定和疲劳计算:(5)自动生成分析报告。

图7和图8分别是C-102深埋缺陷在正常工况和水压试验下的 FAC失效评定图∩以看出,C.102深埋缺陷在正常工况和水压试验下均未能通过评审的裂纹,建议马上将此装备停用,进行修复或替换。

4 C.102塔简体失效分析及修复方案针对上述检测情况,对C-102塔筒体进行失效分析及制定修复方案。

4.1由于该设备介质特殊,为高含湿硫化氢、CO:及硫化物介质,此类介质很可能存在的失效方式有应力腐蚀、点腐蚀、均匀腐蚀。

4.2材质化学成分和力学性能分析将ASME SA516.Gr70与我国压力容器用钢16MnR进行化学成分和力学性能比较,见表5。

Lr图7 正常工况失效评定图表5 化学成分和力学性能对比Lf图8 水压工况失效评定图化学成分(%) C Si Mn P S 力学性能 0 b a s 6 5ASME SA5l8-Gr70 ≤0.3O 0.13~0.45 0.79~1.3 ≤0.035 ≤0.035 板厚≤200mm 485~620 260 1716MnR ≤0.2O 0.20~0.55 1.2O~l60 ≤0.030 ≤0.020 板厚>6O~100 460~59O ≥285 20从表5可以看出,SA516.Gr70与l6MnR力学性能相当,化学成分有-定差别,特别是在含碳量方面,SA516-Gr70高于16MnR,即SA516-Gr70要比16MnR可焊性差,在使用相同焊接材料情况下,出现焊接冷裂纹的倾向较大,焊接预热的温度要高,若在焊接中预热和后热温度及时间不够的情况下,焊接残余应力会较大,极易出现焊接延迟裂纹 (即焊接冷裂纹)。

4.3简体修复存在的问题(1)结构的冈0性较大 (其筒体壁厚较厚),补焊时焊接残余应力较高,若焊接工艺不适当易产生延迟裂纹;(2)筒体材质为ASTM A5l6-Gr70,含碳量最高为0.30%,强度也比16MnR高。因此,淬硬倾向比较大,焊接性能较差。

4.4制定详细的筒体返修方案采用彻底全面返修方案,此裂纹必须完全消除后进行返修。焊前准备工作有:(1)对超探检测出的缺陷部位做出标记;(2)检测硬度,焊缝返修前测试的硬度值见表6。

(3)将有缺陷部位用砂轮机进行打磨,清除焊缝两侧距坡口边缘约50mm处的铁锈、油污等物;(4)用砂轮机沿纵缝方向打磨开槽约2-3mm深,目测加1o0%MT检测,观察是否有缺陷存在;(5)采用碳弧气刨对缺陷部位沿纵缝方向开槽,碳弧气刨开槽10mm深后,目测加PT检测,查找并分析缺陷,随后继续碳弧气刨,注意逐层 目第1期 彭朝华等 C-1 O2主吸收塔的缺陷评定失效分析及修复方案 -33-测观察,刨至20mm深处,目,JjJlPT检测,查找并判断缺陷性质,直至确认清除所有缺陷;(6)用砂轮机打磨去除氧化层,表面呈现金属光泽:(7)清除碳弧气刨产生的氧化皮后,对沟槽进行1 00%PT或t 00%MT检测,满足JB/T4730.2005I级合格要求;(8)焊前预热,焊道中心两侧各150mm范围预热,预热温度 150℃;焊接过程中保证接头温度不低于预热温度;(9)焊后立即进行消氢处理,250℃.300℃,时间不小于2小时;(10)消氢后进行100%UTMT检测,JB/T4730.2005 I级合格要求;(11)对焊缝返修部位进行局部消除应力热处理620±20℃/2.5h:(12)热处理后进行100%UT100%MT检测,满足JB/T4730-2005 I级合格要求;(13)热处理后检测返修部位硬度,要求HB<200(包括焊缝、热影响区、母材三个区域,每个区域N3点)。

表6 焊缝返修前测试的硬度值 (HB)相对应超探焊缝 母材 焊缝热影响区 焊缝 焊缝热影响区A 187 203 212 196B 179 197 209 2l14-3修复后检验结果(1)焊缝外观打磨圆滑应无尖锐棱角,不允许存在咬边等缺陷;(2 ) 热 处 理 前 、 后 分 别 进 行1 00%UT1 00%MT检测,JB/T4730-2005 I级合格;(3)热处理后进行硬度检查,C.102主吸收塔筒体焊缝返修后硬度值 (HB)符合要求,详见表7。

表7 焊缝返修后测试的硬度值 (HB)母材 焊缝热影响区 焊缝 焊缝热影响区187 202 200 198198 210 198 2035总结此次检验中运用了先进的技术及理论,利用V-SAPE分析技术,对检出的缺陷进行了准确的定性、定量和定位,并根据确定缺陷的位置准确地将深度裂纹找到,并采取-系列技术手段消除了缺陷,修复了筒体。

在此次检验中体会到,外观检验也有着重要作用。通过外检可以看出,该筒体焊缝出现深度裂纹系由于运行中外应力大,加之制造过程中的焊接 内应力、焊接预热、消氢处理不严、冷却速度过快、热处理制度执行不好等原因综合形成。

返修要点: (1)保持根部焊透、清理焊道;(2)严格消氢处理,加强焊材烘焙; (3)焊前预热,降低冷却速度,焊后热处理。

目前,修复的该塔已投入使用,运行状况良好,未出现其它故障。

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