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制氧站气动执行机构的修复改进

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  • 发布时间:2014-09-14
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为提高生产效率,我矿经过技术改造,于2006年安装-套制氧系统,压缩机与氧压机等设备配套使用。生产期间,车间又不能存储过多备件。因设备厂家属于在华合资生产,特别是执行机构密封圈磨损较快,在购置时厂家密封圈价格较贵。

2 现状调查2009年 6月停风检修后,就发现氧浓度偏低 ,氧浓度在 27%以上才算 正常值 ,现氧浓度为 24%25%,已经对生产造成了影响,因此对制氧站的制氧系统进行了检查,检测数据见表 1。

表 1由表 1可知,A塔正压偏低,氧气流量,氧气纯度偏低。对此我们针对性的几次调整了以下阀门的开度 :101,301A,301B,302A,302B,303AB,310。经过-天的微调阀门开度和更换 101阀门的执行机构,更换 303B的定位器和 303B的密封圈后从吸附塔下面的观察孔进入 ,检查了301A,301B,302A,302B四个阀门的密封圈均正常。经过再次启动系统发现症状也没好转,重新启动没能达到要求,见表 2。

表 2真空泵手动盘车正常,检查各电路正常。检查发现以前更换的密封圈 303B感觉有点紧,为了确定是否与密封圈比较紧有直接关系,把 303A和 303B对调,更换安装并考虑到 501阀,只要求 30。~40-度不变就可正常工作,把 303A和501的阀体和执行机构相互更换,再次启动整个系统试运行后,确定了303A,303B,310等3个阀门正常。这时A塔正压 l2kPa不能再升,氧气流量和氧气纯度下降。调整了301A阀门的开度,A塔正压升到了24 kPa,见表 3。

表 3这组数据有时正常,有时偏低 ,不稳定 ,通过再检查各个阀门,发现有时 301A阀阀杆转动的瞬间有上下移动的现象,就怀疑301A阀阀杆的移动使A塔正压有时正常,有时偏低,而偏低时产出的氧气浓度低,氧气流量少。这时真空泵吸不到足够量的空气而抽真空,才使真空泵过载跳闸。我们从后面观察口进入检查 301A,301B,302A,302B四个阀门密封圈,发现4个阀门的密封圈都有不同程度的磨损,因备用两个已使用,其中把 301A,302B密封圈换-个角度安装后继续使用,氧气站恢复正常,见表 4。

表 43 原因分析通过对更换下的密封圈进行检查 ,发现造成密封圈磨损较快的原因是阀门经常处于频繁开启、关新 疆 有 色 金 属 第 2期闭状态 ,加剧了磨损 ,还有另外-个现象,开启阀门也较重,靠自重有往下脱落现象,以上两种原因是造成密封磨损阀门关闭不严的主要原因,也是造成氧浓度过低的主要原因。通过和厂家技术人员沟通,其主要为厂家在设计时的缺陷造成,为不影响生产,降低生产维修成本,决定对执行机构阀门进行改造,以适应生产需求。

4 改进措施及效果由于更换密封圈劳动强度较大,且成本也较高,在翻阅书籍查找资料基础上,制定出-套较为可行方案。

经过现场调查和技术论证,最后决定在阀芯底部钻眼、攻丝,然后在其顶部放置-个小钢球,再用- 顶丝固定托起阀芯,根据需要进行微调 ,改造前后见图 1,图2。

改造完毕后,经过实际使用效果 良好,阀体正常,密封圈无明显磨损,符合生产工艺要求,克服了此设备设计上的缺陷,延长了设备使用寿命。

图2通过此次改造,为今后设备的维修提出了-些新的改造理念和大胆尝试 ,也为今后设备管理起到提升和促进作用。

收稿:2012-10-20(上接 78页)等方面都作详细的检查,并进行综合判断,最终排除故障。

3 日常的维护与保养(1)保持机床周围的环境卫生,避免机床周围有积水、铁屑,避免阳光曝晒。

(2)保持机床表面的清洁度,防止灰尘污物进人数控装置内部。对机床电气控制部分做好防尘措施,检查冷却风扇工作是否正常。每半年或每季度检查- 次风道过滤器是否有堵塞现象,若过滤网上灰尘积聚过多,不及时清理,会引起数控柜内温度过高。

(3)每天开机前给为机床各总成、机床丝杠、轨道部分加注润滑油-机后,先不要直接运转进行生产,观察机床是否异常。

(4)定期检查、调整丝杠螺纹副的轴向间隙,保证反向传动精度和轴向刚度;定期检查丝杠与床身的连接是否有松动;丝杠防护装置有损坏要及时更换,以防灰尘或切屑进入。

(5)计算机主机箱以及显示屏等电子单元进行防水处理,涂抹密封胶,以防冷却液流人。

(6)每天检查冷却进排水系统是否运转正常,发现堵塞及时进行清理,定期加注更换冷却液。

(7)爱护机床工作台面和导轨,工作台面不得敲击,周围不堆放杂物。

数控设备是-种自动化程度高、结构较复杂的先进加工设备,要充分发挥数控设备的高效性,就必须正确的操作和精心的维护保养。

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