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基于包衣机生产中出料均匀性的控制系统设计

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  • 发布时间:2015-02-02
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包衣机组是中药生产中用于抛光、打蜡、上光的主要设备,可实现自动供料、自动翻转出料、抛光旋转等连续工序生产 l2]。其工作原理如图l所示。

提升来的物料左转 l右转罐图 1 包衣机组生严工艺示薏图提升来的丸剂物料通过 1号输送带的左、右转分别落到 1号、2号抛光罐。抛光罐由旋转减速机带动旋转,物料在里面完成抛光、包糖衣、打蜡等工艺后 ,由翻转减速机带动向下翻转,将物料倒在 2号输送带上输送给下道工序。

传统工艺中的抛光罐由0.37 kW 减速机带动匀速向下翻转 ,会造成每个罐 内近 3O kg物料 以先少后多的状态落在 2号输送带上,这种出料的不均匀性会给下道工序带来很大麻烦。

2 改造方案的提出及系统构成现提出-种改造方案,由变频器驱动减速机 ,在翻转过程中随着不同时间段变频器频率逐渐递减,从而实现物料在 2号输送带上的均匀性∝制系统主要由DELTA品牌 EH系列 PLC主机 DVP32EHO0R2作为控制主体,与两个变频器 VFD007E43A进行 RS485通讯,传递频率等数据,控制系统组成框图如2所示。

置磁构I号翻转变频器 2号翻转变频器图 2 控制系统组成框图 3 软件设计本系统的软件主要包括人机界面程序、PLC逻辑控制程序 以及 PLC与变频器 之间的 RS485通讯 程序。本文只对通讯程序及其中的递减频率数据的部分做阐述,同时给出必要的变频器参数设定。

3.1 PLC主机通讯控制程序设计在 DELTA编程软件 wPLsoft 2.10中,根据设备工艺要求的动作逻辑,完成程序的编制。根据该流程图,PLC向变频器发送数据,进行读韧设置。基本频率给定梯形图见图 3,通讯格式的确定梯形图见图 4。

3.2 递减频率数据来源控制程序通过上位人机对话元件(如触摸屏等)将多次试验得出的数据写入 PI C的内部寄存器,待生产工艺进行到翻转出料过程时,翻转机构检测到位置接近传感器后开始启动,直到检测到翻转结束位置传感器后停止。

经试验我们将这-过程划分为5个时间段,每段 4 s~收稿 日期:2Ol2-09-30;修回日期:2012-10-08作者简介:关向东 (1968-),男,辽宁凤城人.工程师,大专,主要从事电气自动化设计工作。

· 156 · 机 械 工 程 与 自 动 化 2013年 第 1期5 S,随着时间的进行,5组寄存器内部从大到小的频率数据分别为 50 Hz、45 Hz、40 HZ、35 Hz、30 Hz,通过RS485通讯,由PLC传递到变频器,实现了抛光罐由快逐渐变慢的翻转过程,而物料的下落量始终保持均匀。不同时段的频率选择梯形图见图 5,频率递减幅度控制梯形图见图 6。

156169图 3 基本频率给定梯 形图图 4 通讯格式的确定梯形图图 5 不 同时段的频率选择梯形 图3.3 变频器的必要参数设定控制系统中 PLC主机通过 RS485总线与两台变频器连在-起,DEI TA品牌 自动化产品的特点是任何-种单机元器件上都配置有符合 MOD-BUS通讯协议的 DS485总线装置,同时,该方案省去了PLC系统中的模拟量拈,在性价比方面有着极大的优越性 。

为达到控制方案效果 的目的,应对变频器的通讯参数进行设定,变频器的主要参数设定如图7所示。

1656图 6 频翠递减幅度控制梯形图O2.00 3 频率来源O2.01 I 运行指令来源O9.00 3 通讯站号设定O9.Ol 3 通讯传输速度设定O9.04 1 通讯格式设定图 7 变频器的参数设定图7中,O2.OO参数为频率来源,设定3表示频率由RS485通讯传递;02.01参数为运行指令来源,设定 1表示变频器的运行指令来自外部信号;09.00参数为通讯站号 ,可根据不同的控制系统结构和变频器数量分别设定,本方案中1号罐翻转变频器设为 1,2号罐翻转变频器设为 2;09.01参数为传输速度设定,3表示 38 400位元/秒;09.04参数为通讯格式设定,l表示7,E,1。

3.4 PLC与 变频 器通讯 的接 线在PLC中,主机 DVP32EHOOR2的串口2使用RS485-和 RS485,分别对应变频器的串列通讯RS485口的 SG-(5号)和 SG(4号)脚上。

4 结束语通过调试 ,l号、2号抛光罐 中共 60 kg物料每次都能被均匀分布在 2号输送带上,从而为下道工序的物料定量控制提供了极大的方便。

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