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2010年维修工作总结报告

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  • 发布时间:2011-06-23
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年2010年维修、安全工作总结报告
经验总结辞旧岁,绩效提高是新春。”2010年CTN设备安全工作已经接近尾声,回顾即将过去的-年,设备安全室全面认真落实2010年工作部署中提出的设备管理的各项工作,努力实现设备室提出的最大限度的满足生产需要,培养-支高效维修维护团队”的年度目标。纵观设备室2010年全年的工作,这得益于公司各级领导的亲切关怀和大力支持,同时得益于公司上下良好和谐的工作氛围。试想,在时光如穿梭的-年中,不管哪个部门、哪项工作、哪个领导、哪个职工,不可能时时、事事、件件顺心合乎己愿,关键是看公司有没有、存在不存在、良好的畅通的沟通渠道。至少现在CTN公司有这样的广开言路渠道。有可以倾听你诉说的领导、同事,不管是生活中琐碎事情,还是工作中的烦恼不愉快,上到总经理,下到各部门主管,你都可以去表达你的意见或建议。在CTN 最基本的感受是你工作起来心里不会那么别别扭。所以2010 年各项工作计划执行起来上通下达,取得了-定的成绩。总体好于-年度。特别是因设备损坏而误工的时间远远少于去年。叉车维修费用取得了前所未有的好成绩,两台叉车纯维修费用仅为-万多元,总费用三万多元,含年初更换-台新发动机●年因设备故障报停加工件需要外委的运行时间累计为22天,2010年缩减为16天,其中主要为剪板机主机架损坏,修复费用较高,公司领导果断决策,只用1天半时间敲定购买合同,10月18日新剪板机到厂,24日投入正式使用,减少了误工时间。全年没有因为设备损坏而大量出外加工●年新增设备电焊机4台、氩桓机1台、埋桓机1台、剪板机1台、叉车2台。在设备管理实际工作中遇到了许多困难,也存在-些问题,但设备管理部门全体职工通过认真的总结,仔细的分析,从已经出现的问题中吸忍训,在困难中锻炼能力,在反思中进行自我提高,大事讲原则,小事界格,最终比较圆满完成了全年工作。
目前,维修工作进行的程序为:-般情况下在月初某-天,维修负责人将年度计划中本月工作计划告知大家,提醒在正常维修工作外,安排月度工作计划。上月没有完成的给予简单说明。没有强制任务,但执行情况良好。
- 今年各项工作执行情况
2010年各项工作按照年初制定的计划在有条不紊的进行中,其中以下几项工作由于生产需要予以提前安排。
(1) 原计划3月15-31日进行的16吨轨道调直工作提前到1月份。1月18日16吨天车大车行走南边大轮轴加工完毕开始安装,20日进行轨道更换并调直,将南边-根折断的轨道调到北边西段,该段由于处于西边,基本不使用,但必须安装,23日正式结束。历时将近半年运行良好并且没有出现重复变形。
(2) 原定于3月1-14日B车间5吨天车小车行走外挂轮磨梁问题修复工作提前到2月26日。该故障为09年底发现,磨损吊葫芦的承重梁已经大约有1.5毫米,严重威胁到梁的载重及安全性。维修人员抓紧时间,-鼓作气只用两天时间抢修完毕,更换-套外挂架,恢复使用。在年初制定的计划中我已经讲了该故障的危害及危险性,提前修复绝对解除了安全隐患,对设备更有利。
(3) 原定于4月1-15日打磨工段5吨天车电源滑线槽由于生产需要必须提前到3月17日更换。共计更换8根32米及两只集电器,造价6千多元,说实在话,我很心痛,由于是室外使用也不能使用质量太次的产品,所以价格不低。但从库房找到8只02年购买的集电器,完全可以用在现在的天车上,多少得到点心理上的平衡。每只现在购买也要二百多元,最起码前半年可以省下1500元吧。这几个月以来已经不用计划购买了。
(4) 原定于5月16-31日修理16吨小车行走划线提前于3月26日进行整体修理,6月24日进行了整体加固,线路还可以使用-段时间,再利用利用其剩余价值吧。因为该小车线路需要整体更换,而且局部故障不会造成大面积停产或设备损坏,所以可以延长使用。
(5) 延后的几项工作有○1原定4月16-30日车间重点工段天车邑器恢复工作拖后至8月1-10日,D车间由于作为上海钢机制作工位,工件比较大,使用邑器较为合理方便,原先已有主机,操作器损坏已无法使用,维修成本较高,每次维修要几百元,而且使用时间不长,所以使用新的可以保证-年左右,权衡-下还是新的比较合算,已采购完毕,新的操控盒要做保护盒,以延长使用寿命。②原定5月1-15日5吨天车外挂件检修维护放到8月16-30日进行。
(6) 7月13日剪板机恢复使用,主要为外协厂加工时间太长,无法控制耽误使用。
(7) 7月20日等离子切割机加装电阻试车完毕,外协方没用收取任何费用。(原修理厂商宏基伟业要500元费用)
(8) 8月2日等离子再次出现故障割枪本体被烧毁,8月23日安装使用新枪,期间使用火焰进行工作,部分件外委。
(9) 9月30日,抛丸清理机地坑内多年铁砂堆积,影响设备的正常修理,随责成维修与操作人员合作清理,外租用风镐将铁砂清理干净,为以后修理工作提高效率打下基矗
(10) 8/9月份按年度计划检修这4台大型设备,合并进行,11月1日,油压机出现滑缸,维修人员检查后不具有修理能力,厂家售后解决3日投入使用,期间在厂家的协助下对主要电器部分进行了检修,更换了主要部件,算作-次设备保养记录在案。
(11) 10月安全检查对车间主要燃气管道试漏检查完毕,更换了A/D车间部分快速接头,排除安全隐患,这部分按原计划执行效果良好
(12) 11月按原计划执行,对联合冲剪机和卧式带锯床进行了维护保养工作,达到了基本要求。
(13) 12月16日对抛丸机的2号抛头进行维护性维修,恢复了以前不太正常但可以使用的部分,也正好执行月度计划,几个维修人员心里还是比较有数,该做的-定能做也尽量做到了力所能及程度。
其中以下几项工作特别说明:
(1) 3月8日横贯车间的轱辘马轴及轴承磨损,该项工作量也较大,拆卸后需要外加工,15日外加工完毕,并开始安装,16日投入使用。
(2) 4月8日老数控切割机显示器老化,已看不清楚显示图像及数字,判断为显像管老化,无法修复,经用普通显示试验,完全可以互换。经与有关方面协调,车间使用环境比较恶劣,使用新显示器也没必要,决定购买-台液晶显示器给综合办,其替下的普通型拿到车间使用,目前使用效果良好。
(3) 6月14日机械剪板机长度3.59米轴磨研,机械间隙过大无法再使用,随开始拆卸,由于目前维修人员都没有如此大规模的拆卸过,拆时有时觉得都不知从何下手,好在大

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