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P-1411泵轴封系统改型

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  • 发布时间:2014-11-03
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我单位乙二醇装置于 2010年对环氧装车系统进行了改造,将装车站移至 5公里外的化工园区。原装车泵 G-1410泵的性能不能满足长距离输送要求,因此更换成 p-1411泵。该泵为环氧乙烷产品外送泵,工作介质是环氧乙烷,该介质极易发生爆炸 (爆炸极限 3%~i00%)并且有毒,入口压力 0.3MPa,出口压力 1.38MPa,工作温度- 5℃。该泵轴封系统采用的是API682标准中的PLAN1i7275方案,由成都-通密封有限公司生产的 2CW-CS单端面机封十干气密封系统,结构如图 1所示。

该泵于20l0年8月投用,不久就出现泄漏。我们首先联系厂家和检维修车间检修人员进行技术交流、指导检修,且检修时全程参与检修过程,严格控制检修质量,同时要求厂家提高轴封质量,并改进密封件材质,以期提高使用寿命,但是没有取得明显效果。

该泵采用的是干气密封和机械密封的混合方案,原则上泄漏气体需要与气体回收/火炬系统相连接。由于该泵所处的位置与主装置距离较远,因此并没有与气体回收/火炬系统相连接,-旦内机封发生泄漏,物料将进入干气密封腔。由于干气密封部分的操作压力小于 0.2MPa,而机封处的介质压力0.3MPa,且干气密封并不适合密封液体介质,这就造成了干气密封很快就会发生泄漏。该密封系统对操作的要求比较严格,结构也相对比较复杂,-旦干气密封发生泄漏只能将泄漏罐倒淋打开排放至地沟,并用长流水浇淋,以确保装置运行安全。实际上这样泄漏的环氧乙烷就进入了排水系统,造成了对排水系统的污染。

圈 l AP1682 PLANI17275轴封方案2原因分析究其原因,我们认为该泵轴封存在选型失误。该泵采用的是干气机械密封密封,而干气密封只是作为机械密封的后备密封使用。

当机械密封发生泄漏后,物料将进入干气密封腔,由于干气密封部分的操作压力小于 0.2MPa,而机封处的介质压力0.3MPa,且干气密封并不适合密封液体介质,这就造成了干气密封很快就会发生泄漏 。

如前所述,该泵没有与气体回收/火炬系统相连接,泄漏的环氧乙烷(液相)只能通过泄漏罐的倒淋排放,并用长流水浇淋,以确保装置运行安全,否则环氧乙烷会从干气密封与轴的密封处泄漏,严重威胁生产安全。

该密封系统存在以下缺点:(1)容易发生泄漏,存在很大的安全隐患。

(2)-旦泄露,必须使用长流水浇淋,工艺水的用量将增大,使物耗上升,加大生产成本。

(3)泄露后倒淋排放,造成对排水系统的污染,严重影响社会环境和企业的社会形象。

(4)该密封系统对操作的要求比较严格,结构也相对比较复杂。

3改造方案确定和实施296 l华东科技皓江苏 南京 210048)结合环氧乙烷的性质和现场的实际情况,加上车间长期积累的使用原 G-1410泵的经验,我们决定将轴封方案改为原 G-1410泵使用的API682标准 PLAN53A方案,即带泵送环的双端面机封缓冲液缓冲方案。机封采用成都-通密封有限公司生产的CYT3081(3CW-BB)型双端面集装式机械密封,0圈为全氟醚 (如图2所示) 内外侧机封之间使用带压隔离液,即用氮气通入缓冲液 (50 乙二醇水溶液 )冷却罐。保证机封缓冲液的压力在 0.8MPa左右,缓冲液依靠热虹吸进入机封,带出热量后回到冲洗液冷却罐,经内盘管冷却完成循环。

改造后由于缓冲液的压力高于内侧机封处的压力,内外侧的机封都能够得到很好的润滑和冷却,工作介质不易发生泄漏,即使有微量泄漏,也可通过调整气源压力以降低泄漏量,而泄漏的环氧乙烷也只是进入了缓冲液系统中,外侧机封工作压力0.8MPa,高于机封处的压力 (0.3MPa),不易发生外泄,既能够保证机封的使用寿命又安全、环保。

图 2 AP1682标准 PLAN53A方案改造需要增加-台缓冲液冷却罐和改变部分相应的管线,增加稳压气源管线,泵体部分不需要做任何改动。改造费用:管线 4000元机封 30000元隔离液冷却罐 1000元,施工费用 1200元,共36200元/台,与更换 I台干气密封 (不含干气控制系统和密封泄漏罐)的费用相当。

4投用后实际运行情况:p-141IA于20l2年 6月已经改造完毕并投入使用。经过近半年的实践检验,机封缓冲液压力和液位非常稳定,未发生泄漏:改造后密封系统结构更加简单,操作也相应简化;氮气也从排放改为保压,倒淋的冲淋水也已取消不用。

5效益经济效益:按改造前每台泵 4个月检修-次,改造后每年检修1次。每次检修排放近 O.3吨环氧乙烷 (每吨 12000元),每次检修费用 1200元,原备件费35000元,以前2台泵每年检修费用为(350001200)×3×2217200元,排放环氧 12000X0.3X3X 221600元,合计 217200元21600元238800元;改造后备件费为 30000元,现在每年检修费用(300001200)X 262400元,排放的环氧 12000×0.3×2:7200元,合计62400元7200元69600元。与改造前相比,每年检修节省费用 169200元,氮气用量由原来 INM /H降至几乎没有消耗,每年节省氮气8760NM3/H,按每 N 4.95元,氮气可节省43362元,冲淋用工业水由原来的3T/H降至 0,按每吨2元计算,水费节省3×24 x 365×273584元,效益总计 1692004336273584286146,即28.6146万元。

社会效益:既保证安全生产,又降低排放、减少污染,绿色环保,造福于民6总结p-141iB改造至今,机封缓冲液压力和液位非常稳定,未发生泄漏,对该泵的振动、温度、泄露监测仪常平稳,完全能够达到设定的检修周期-年以上的目的。经实践检验,该泵的机封改型获得成功。

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