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气动、机械及电子解决了三面及四面加工问题

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  • 发布时间:2014-12-09
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Solve Three--sided and Four--sided M achining with Pneumatic--mechanical--electronic DeviceLI Xiu-fe, ,SHA0 Ming-liang2(1.Festo Pneumatics Production Ltd.,Jinan 250000,China;2.Shandong Luli Iron and Steel Company,Shouguang 262724,China)Abstract: By a designed pneumatic machining device optimizing the clamping problem of three and four surfaces; fulfilling the machiningprecision; increasing the utilization rate of processing center and improving the eficiency of processing. Meanwhile, it connectsmachine,pneumatics, PLC and processing center together。

Key words:three and four Surfaces machine; precision; eficiency1 现状及问题的提出我公司是气动外资企业生产厂家,气动产品主要分:气源处理元件、控制元件、执行元件及安装附件。气源处理元件是过滤器、油雾器及调压阀,这些既可以单独使用,也可以组装使用,主要加工部件是六面体∝制元件是阀及组装阀。阀体及阀盖是阀的关键部分.那么阀体及阀盖的加工就是重中之重;执行元件是气缸,缸盖的加工也是重中之重。本文只说阀体的加工,大部分阀体是规则的六面体(长方体或正方体),而且六个面全部要加工,这样-来,工序比较多,工艺方式也多,必须多次装夹,那么装夹的定位基准就很难保证-致。

更别说保证加工基准跟设计基准-致 ,这样精度无法保证。而且有些面的加工精度要求比较高,那么多次装夹必然对精度要求高的部位很难保证 ,这样,既耗时。

又费力 ,而且废品率高;还有很重要的-点,由于轮换装夹零件时,加工中心的停机时间长,所以要想提高加工中心的利用率,那么缩短加工中心停机时间是最最重要的,而且定位重复的-致性也要求非常高。基于这个要求,工艺部就提出是否能依靠我公司现有的气动及电器元件,解决-次装夹,加工三到四个平面这个问收稿日期:20l2-O7-24作者简介:李秀风(1974-),女,内蒙古凉城人,工程师 ,学士,主要从事气动产品设计和工艺的相关工作。

2 方案的确定1)确定方案首先,我们知道四轴或多轴联动可以解决这个问题,但是成本太高。通过多次讨论,运用我们生产的气动元器件,再配合-些机械部件及电子元件。普通的加工中心就可以完成,经过工艺部门、设计部门及生产部门多次会议及沟通,认为是可行的。这就是旋转工装最初设计理念的形成。主要面-般是四个或者三个.其余的二个或者三个面加工比较简单 ,主要是钻、攻丝,这个要求不太严格,和普通的钻床、攻丝机配-些简单的小工装就可以满足要求。所以重点就放在了另外相邻的三个或者四个面加工上,而且-次最好能多件加工,定位基准-致,这样就可以大大提高生产效率。传统的车或者铣-次只能加工-件,加工-个面。那么我们旋转工装-次装夹 8件或者更多,下面以8个零件为例来说 ,每个零件-次加工三到四个面,效率提高大于100%。同时精度可以保证-致性。人为的装夹误差因素也消除了很多。

其次,我们-定要提高加工中心的利用率,停机换件的时间尽量缩短,那么我们考虑多件加工换件在加工中心外进行,同时还要保证这 8个零件的装夹-致性,这个也是通过工装来保证,这个工装在这里不作介71液压 气动 与密 封/2013年 第 03期绍。加工中心停下。把整个装有 8个件工装板装上即可,那么说,将把 8个零件装到加工中心上和以前装-个零件用的时间是基本相同的。加工中心加工 8个工件的时间相同,操作人员可以再换可换工装的8个零件,除了换件,还可以将加工好的这 8个零件的毛刺去掉。而且-个操作人员完全可以同时操作 2台以上的加工中心。

最后,夹具具体方案确定,这个要考虑相当多,首先工装的精度要求很高,这样才可以保证被加工件的精度;设计方案出来,同时也得考虑加工方案,装配方案,维修方案,-环紧扣-环;出图是个简单的过程;审议图纸的可行性.图纸审议通过。工装零件的加工。这是-定要注意的,必须把设计思想跟加工者沟通好,否则光靠图纸标注,重要尺寸太多,加工者会无所适从。

工装装配、调整、试运行是-个重要过程 ,所有问题在这个过程基本都会显示出来 ,而后调整,修改。整个工装释放,投产。

图 1 三维造型图2)实施办法(1)三个或者四个方向加工,首先需要旋转 ,选择FESTO生产的摆动气缸∩以选择 DRQD系列摆动气缸,是 0~270。旋转,带有可调液压或者气动缓冲,可以平稳旋转,定位;那么这三个或者四个面全部可以加工。气缸的旋转可调精度是-2O。~6。。气缸精度不能保证公差只有±0.05尺寸要求 ,所以通过机械部分来保证,这些机械配套的设计和加工有-定难度,但是最后全部克服了。当然中间会有-些微调,从方案、图纸、加工到装配都-样。见图 1所示。

(2)其次需要定位,而且位置要准确,这个我们用了传统的锥销,锥销套与锥销配做,三个或者四个位置的套必须在理论上保持-致,后来我们做到了0.002的公差。以套为基准加工的锥销,保证了三个或者四个位置的定位问题。这个定位其实也是最最重要的,这个-旦保证了,那么其他的就不是大问题。到此,所有的零部件都陆续地完成。基本没有太大的改动,即使稍有微小的改动,也属正常。

72(3)DRQD气缸作为执行器,需要有控制器来控制,因为是三个或者四个方向,那么最少要三个或者四个二位三通阀来控制,为了与加工中心联动.所以选择电控阀,电控阀的电控部分与 PLC连接,信号才会传递。

所以控制器选择了 FESTO生产的集装阀,选用 1O型CPV紧凑型阀岛总线控制,阀岛总线与PLC连接,信号得以传递。见图 1所示。

(4)DRQD气缸到位后,需要机械部件锁紧定位,即为了定位准确,又可以抵消加工中心的切削力。这个选择了圆锥形锁紧定位。如图 2所示,锥销的动作是通过双作用气缸来完成,如上所说的锥销和锥销套。

锥销 锥销套图 2 锥销动作示意图(5)辅助圆锥锁紧定位力的辅助夹紧,用锥形锁紧套与气缸共同作用来夹紧。如图3所示。双作用气缸的往复运动带动气缸连接杆的运动,气缸连接杆的运动带动锁紧套连接杆摆动,锁紧套连接杆的摆动将锁紧套锁紧或者松开,这个锁紧套的松开和夹紧结构和车床的夹紧套是-个原理,在这里不再赘述。

连接气缸与气缸连接件锥套夹紧连接杆图 3 辅助夹紧动作图(6)每个定位系统都需要执行及控制元件,控制元件都集中在 10型 CPV紧凑型阀岛上。执行元件选用FESTO生产的气缸,包括 DRQD摆动气缸,双作用气缸。这些执行元件需要定位准确、灵敏,全部用带有磁性开关(传感器)的气缸。磁性开关也与 PLC联接,这样,电信号全部采集到PLC上,用程序去控制 PLC上采集到的信号,PLC把命令发送给机床,机床再激活自己的 G或 M加工程序,加工完成,机床再把信号传递给PLC,整个循环即简单,又明了,可操作性强。

(7)为了使工装运行稳定,我们配了压力传感器 ,进气压力在 24bar之间才可以正常工作,否则就停机。

Hvdraulics Pneumatics& Seals/No.03.2013(8)机床只要启动程序就可以,加工完成 自动停机,更换加工零件。工装只负责三个或者四个方向的旋转,定位,夹紧;这-系列的动作完成后,PLC把这个信号传递给加工中心,加工中心开始加工,这是个循环的过程。这里加工中心还增加了-个急停装置,只要是操作者或者相关负责人发现加工中心有不正常情况 ,或者误操作 ,可以按下这个按钮 ,机床无条件停下,当然了,这个也是有程序控制的。这样,提高了安全性。

(9)加工中心有切削液,而我们这个 CPV集装阀,传感器都是需要严格防水的,我们用有机玻璃作为保护罩,用乐泰硅胶作为密封剂。有机玻璃既能防止削液进入工装,又能清楚地看到里面元件的工作情况.便于维修和保养。硅胶作为密封剂,密封效果好,可填充性强。

(10)工装成本低,易于操作,可换性强,维修方便,大大提高了生产率等优点。

(1 1)工件装夹-致性这个工装以后也会分享给大家,还有就是 PLC电子连接这部分在这里也不作详述。

· - - - - - 《上接 第 70页 ) --·------ --------以后会逐步分享给大家。

3 结束语首先,通过试运行-年后,基本没有出现过故障,运行平稳,加工-致性相当好。现在已大量投入使用。

投入大量使用已经三年有余,很少出现故障,每套工装使用寿命不低于 l0万次。而且最初的那几套早已经超出 1O万次,还在正常无故障地使用着。

其次,通过-年的试运行,提高了加工效率,降低了工人的劳动强度。加工相同工件从以前的每件 8min,降低到 3.6min。

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