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下罗拉轴承的早期失效分析

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  • 发布时间:2014-12-16
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在现代纺织机械中,下罗拉轴承为非标准滚针轴承,具有质量轻、摩擦阻力孝启动快、润滑相对简单、便于失效更换等较多优点,作为承受载荷的支承件在纺织行业被广泛运用。LZ16.5下罗拉轴承设计要求额定寿命20 000 h,但在实际使用时,经常会出现提前失效,甚至正常运行 10 000 h都不到就出现失效导致细纱机故障。因此有必要对失效的轴承进行试验分析,研究早期失效的机制,并改进以提高生产效率。

作者从设计强度是否足够、加工材料是否存在问题、使用中有无做好润滑工作3点出发,采用表征分析、尺寸测量、金相组织观察 、硬度分析、油脂水分测试和红外光谱分析等方法,通过物理和化学检测指标,对下罗拉轴承进行失效机制分析,找出引起轴承失效的原因。实践证明,这种方法能够准确地确定下罗拉轴承失效的主要原因。

1 轴承概况下罗拉轴承为非标准滚针轴承,采用 GCrl5制造该轴承内、外圈和滚针,采用尼龙制造保持架,属于轻型轴承,质量0.07 kg,最轩本承载能力6 kN,在运转时,单侧受力 2 940 N,表面速度达 70 m/s,转速约4 000 r/rain。在轴承厂进行疲劳实验时,额定寿命为20 000 h,该轴承 LZ16.5PO设计尺寸和精度等级见表 1。

表 1 LZ16.5的基本尺寸 mm2 外观检测取-组共4个失效轴承进行分析。外观检测发现:其外圈和保持架上均粘着黑色润滑脂,其中3个失效轴承的润滑脂中还附着大量纱线,另-个轴承经清洗后,发现内圈表面有红褐色和黑色斑点,位于轴承内圈中间位置 (见图1),说明该轴承已经锈蚀。4个轴承的内圈端面上均有明显的凹坑、条痕和麻点。

根据轴承的失效原理推断:锈蚀是由于水汽等侵入,并发生化学或电化学腐蚀造成的;压坑是在外力的作用下,由于硬质物体 (如运转中产生的金属颗粒)侵人工作表面产生的;条痕属于划伤,是硬质物体侵入工作表面后产生相对运动造成的;麻点是表面塑性变形并产生疲劳剥落造成的。显然 ,轴承在运转过程中发生过磨粒磨损、锈蚀和表面局部塑性变形等损伤,保持架上的黑色干涸 的润滑脂及其 中的纱线,说明有杂质、异物等进入,引起摩擦阻力增大,极可能伴随产生高温,使润滑油膜 被击 穿,在表面产生高温氧化或者高温 回火 、二次淬火等。针 对 这 - 现 象,需要对 表面 硬度、金相组织等进行测试。

3 化学成分图 1 失效轴承外观检测红褐色斑点采用光电直读谱分析仪,对失效轴承的内、外圈材质进行了化学成分分析。从表 2可以看出:轴承内、外圈材料为高碳铬轴承钢,内圈的碳元素明显偏低,其他元素含量基本符合 GB/T 18254-2000《高碳铬轴承钢》标准对 GCr15的要求。

收稿 日期 :2012-01-06作者简介:罗平尔 (1978-),工程硕士,讲师,研究方向为机械设计与制造。E-mml:i600015###163.tom。

第4期 罗平尔 等:下罗拉轴承的早期失效分析 ·157·并与克鲁伯 ISOFLEX TOPAS L32润滑脂和未失效的润滑脂进行了对比分析,所得结果如图4所示。

l-失效轴承油脂样品 使用过的克鲁伯 ISOFLEXTOPASL32润滑脂3-克鲁伯ISOFLEX TOPAS L32 N润滑脂4 000.0 2 800 1 800 1 200 600波数/era图4 油脂红外光谱测试分析由图4可知:失效润滑脂在3 600~3 500 cm 左右出现的宽的吸收峰和 1 700 cm。。左右出现的尖锐强谱带,是由碳氧双键 C-O伸缩振动造成的,随着运转时间的延长,吸收峰在不断地加剧和提高,说明高温下,润滑脂正在不断地氧化分解。研究表明:油脂在 1 700~1 740 cm 左右出现了明显的碳氧双键CO伸缩振动吸收,其对波峰的吸收与油脂的劣化程度成正比,是油脂化学劣变的-项重要参数。从这项参数结合失效轴承油脂样品对光谱的吸收明显减少进行分析,说明油脂在运转中,可能由于纱线等的进入导致高温,羟基硬脂酸锂基脂、碳氢脂肪油的氢原子被夺取了,出现了氧化分解,伴随出现含 C-O的基团或si、s等有机低分子分解产物,致使润滑性能显著恶化。通过图谱分析可知:轴承中的润滑脂已被破坏,油脂失效了。红外光谱分析虽然是-种重要的分析手段,还可以借助其他的-些分析手段,如铁谱分析、x射线衍射、能谱分析等进行进-步的细致分析 。

(2)添加剂及污染的鉴别及图谱分析。由图 4可知 :添加剂在润滑油中所 占的比例非常低 ,-般只有 5%。通过图4的图谱分析,发现在 3 650、1 230、1 160、860 cm 有特征吸收峰 ,这是 由于添加了抗氧剂 BHT,而且,在失效的轴承润滑脂中还继续存在着。其他诸如防锈剂、硫化油的波峰,并不是非常明显,对轴承的失效影响不大,故不再讨论。在3 800 cm 有水的OH伸缩吸收峰,说明存在高浓度的水,即脂已经受到了水污染,故而引起轴承的生锈。

失效轴承材料为GCrl5轴承钢,其化学成分基本属于正常范围,但其内圈的含碳量略低,从硬度检测结果来看,滚针的硬度高于内、外圈,说明内、外圈容易磨损和脱落,这点从外观检测结果:4个轴承的内圈端面上均有明显的凹坑、条痕和麻点得以验证 ;外圈固定,内圈转动,外圈硬度低于内圈硬度,这种匹配度与常规设计略有偏差。

从红外光谱分析可知:由于纱线的导人造成油脂出现氧化分解 ,这是由于轴承密封不好,异物进入 ,滚动体与内外圈的摩擦力矩增大,摩擦产生大量的热,被挤压部位形成高温区,由于润滑油的存在,因此表面高温部位被重新淬火,形成了淬火马氏体。同样由于局部高温的作用 ,使紧靠表面的次表层又接受了-次回火 ,回火温度高于滚针原来热处理的回火温度,致使次表层硬度下降,极易剥落,剥落后形成凹坑,挤压后形成条痕。从硬度检测结果:失效轴承的内、外圈及滚针 的硬度值 比新轴承的高约 HRC1~2得到验证。

另外从红外光谱分析可知 :内圈表面有红褐色和黑色斑点是由于在 3 800 cm 有水的 OH伸缩吸收峰,说明存在高浓度的水,即脂已经受到了水污染,故而引起轴承生锈。

8 结论及建议由综合分析不难得出如下结论和建议 :(1)由于密封不好,异物进入使轴承 内表面产生较大的压应力,产生凹坑、条痕,导致细纱机上下罗拉滚动轴承早期失效。 (2)由于密封不好,使油脂受到了水污染,故而引起轴承生锈,导致内圈表面有红褐色和黑色斑点。 (3)在轴承配对设计中,外圈固定则要求外圈比内圈和滚针的硬度偏高或-致,因此新旧轴承滚针的硬度匹配度与设计原则略有偏差〃议将外圈的设计硬度提高 HRC2。(4)增加密封装置,建议采用橡胶密封圈密封,并采用双唇密封,设计时让唇口以过盈配合与轴承内圈贴合,从而达到防尘密封的 目的,避免因密封不 良引起早期失效。

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