柴油加氢装置中循环氢气压缩机防喘振线分析及修正
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- 发布时间:2014-08-13
陕西延长(石油)集团有限责任公司延安石油化工厂 1.4 Mt/a柴油加氢装置于 2009年 9月建成投产。沈阳鼓风机(集团)有限公司生产的循环氢气离心压缩机(简称循环氢气压缩机)是柴油加氢装置的关键设备,循环氢气压缩机是将高压分离罐的氢气增压循环,为参与加氢反应的氢气提供循环动力。在运行过程中,进入反应器的循环氢气量太少,而返回压缩机入口的氢气量太多;不能够满足柴油加氢装置的正常生产,需要对柴油加氢压缩机防喘振线进行修正。
1 压缩机喘振原因的机理分析当压缩机的流量下降很快,降到-定程度或出口压力增加到-定数值时,压力和流量发生脉动,同时机体和管线发出异常噪声,机组将发生强烈的振动,这-现象称为喘振[1]。喘振可使压缩机及其他设备均遭到破坏,这是-种极其有害的破坏性工作状态。为了使压缩机安全、正常地运行,除了对机组采取各种保护措施外,还要利用 自动控制、仪表检测及联锁保护等各种手段监测温度、压力、轴位移、振动、流量等。但是对于离心式压缩机来说,防止喘振发生,进行防喘振监测和调节是至关重要的,为了避免喘振的发生,引入防喘振控制系统。该控制系统应当能够在小流量通过压缩机时保证机组不喘振,为了达到防喘振效果,系统需要将压缩机出口的气体部分返回压缩机入口,返回量到安全值,如果返回量太大,则系统的循环氢量减小,影响该装置反应系统的正常生产。由于压缩机入口温度是影响压缩机喘振发生的重要因素之-,所以在气体循环进入压缩机时,需要冷却器将循环气体进行冷却(见图 1)。
图 1 防喘振控制示意注: Ⅱ,Fl,H分别为温度、流量、压力显示;A-101为空冷器。
2 循环氢气压缩机运行过程中存在的问题1.4 Mt/a柴油加氢装置投产前两年,由于原料紧张,-直在低负荷(115 t/h左右)运行,防喘振阀开度-直40%左右,后来随着原料充足,该装置加工量增至 150 t/h,负荷提升,防喘振阀门开度增至收稿 日期:2013-05-06。
作者简介:李强 ,工程硕士,现就读于西安石油大学机械工程学院动力工程专业。联系电话 :0911-3815321;E-mail:404654429###qq.eom。
· 56 石化技术 2013年第 2O卷第 3期55%~61%,具体对比参数见表 1。由于大量氢气从压缩机的出口返回到压缩机的人口,去反应器的氢气不足,氢油比不能满足。防喘振阀开度增大,主要影响有三方面:1)氢气不足,影响柴油产品的质量;2)可能导致催化剂结焦,严重时会失效;3)防喘振流量的增大,造成大量蒸汽的浪费。
表 1 加工量不同时循环氢气压缩机相关参数对比项 目转速/(r·min )入口压力/MPa出口压J3/MPa人口流量/(Nm ·h )防喘振流量,(Nm ·h )防喘振阀开度,%蒸汽消耗量/(t·h。。)3 循环氢气压缩机防喘振问题的分析经过分析,引起循环氢气压缩机防喘振阀开度大可能的因素有:1)压缩机人口过滤器压降的变化;2)柴油加氢装置系统压降的变化;3)压缩机的进出口压力和温度的变化;4)装置加工量的变化;5)压缩机的介质组分不符合设计要求。
针对以上可能的影响因素进行了逐-排查:1)压缩机入口过滤器在开工时已将过滤网拆掉,只留下了钢骨架。所以过滤器压降影响可以排除。
21柴油加氢装置系统压降通过过程控制系统显示和现场实测相同(均为 0.15 MPa),在设计范围内,所以系统压降影响可以排除。3)压缩机的进出口压力-直保持不变(进 口压力 6.5 MPa、温度 40℃,出口压力 7.8 MPa、温度 70。,所以压缩机进出口压力和温度的影响可以排除。4)装置加工量的变化影响防喘振阀的开度,但在加工量设计范围内操作必须能达到工艺生产要求,所以加工量可以排除。5)对压缩机的设计介质组分和运行介a 修正前质组分取样化验后进行对比,分析结果见表 2。
表 2 原设计与实际介质组成对比由表 2看出,原设计组分与实际运行组分不同,尤其是平均相对分子质量差别太大。而防喘振开度计算时就用到了平均相对分子质量。所以需要重新对防喘振开度进行修正。
该压缩机防喘振控制系统的防喘振线是通过压比( )~hips(其中, , ,h分别为出口压力、进口压力和流量孔板的差压)理论计算出来的,计算用到了介质相对分子质量、流量、进口压力、进口温度、出口压力、出口温度等参数闭,而在实际运行中,设计和实际的相对分子质量相差太大。从而导致压缩机的理论防喘振线与实际防喘振线偏差太大,最终使防喘振阀的开度过大,严重影响反应循环氢气量,所以需要重新修正该压缩机的防喘振线4 循环氢气压缩机防喘振问题的解决措施2012年 8月 10日对循环氢气压缩机进行了防喘振性能曲线修正,通过现场 3次实验得到的真实喘振点数据,重新校正了该循环氢气压缩机组的防喘振性能曲线[31,修正前后的防喘振线对比见图2(图中红线为喘振线,蓝线为防喘振线)。
图2 修正前后循环氢气压缩机机组的防喘振曲线b 修正后咖 ∞汀 540 4 ∞舶 巧 -李 强等 . 柴油加氢装置中循环氢气压缩机防喘振线分析及修正 ·57·由图2看出,修正后的循环氢气压缩机防喘振曲线明显向横坐标左端移动,使循环氢气压缩机组获得更大工作区域,在相同工况下,可使防喘振阀门的阀位明显关小,降低机组负荷,保证反应系统氢气流量。该压缩机防喘曲线修正前后参数对 比见表 3。
表 3 循环氢气压缩机防喘曲线修正前后参数对比由表 3看出,这次循环氢气压缩机防喘振曲线修正的效果是明显的:1)柴油加氢装置在相同工况下,防喘振阀开度关到38%,使防喘振氢气流量下降了50 000 Nm ,系统循环氢气流量增加了 49 700 Nm /h,减少了该压缩机组的无用做功,保证了柴油加氢反应系统的循环氢气流量,避免了氢油比不足和催化剂的结焦失效。2)在相同工况下,中压蒸汽(3.6 MPa)消耗量从43 t/l降至 33tn1,中压蒸汽的年消耗量减少87.6 kt,解决了该厂中压蒸汽供应紧张的状况。
5 结 语柴油加氢装置的防喘振线的实际修正,解决了加氢装置加工量的瓶颈,降低了蒸汽消耗量,保证了装置长周期的满负荷的运行。
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