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电控式履带起重机行走故障原因分析

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  • 发布时间:2014-08-11
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Walking failure analysis of electronically controlled crawler craneLIU Can-lun,PANG Li,wU Fa-tao,WANG Chao-jie,GUO Zhi-hui75t级伸缩臂履带起重机采用电控系统网络,控制器采集手柄及相关操作开关的信息,通过内部程序的逻辑判断,对电磁阀的动作进行控制,控制器同时可以采集阀的反馈信息,其信息通过显示器进行显示,控制原理如图I所示。

图1 控制原理图1 故障现象该车的故障现象为:前进时向右跑偏,后退时不跑偏,且大油门时跑偏严重。鉴于故障排除的难易程度,对该机按照机械部分、电气系统和液压系统的顺序依次进行故障的排除。

2 故障排查2.1机械故障检测该机行走系统的机械部分主要由驱动轮、导向轮、托链轮、支重轮、履带组成。故障检测主要检查两个方面:-是两条履带是否平行;二是行走过程中履带是否出现 咬齿”现象。为了排除履带间隙不均匀所造成机械故障,每次检测之前,都先让履带沿-个方向行走20m。

如果前进或后退均出现跑偏,且向-侧跑偏,则有可能为机械故障,否则可排除机械故障。

2.2 电气系统故障检测该机行走的电气系统主要由手柄、控制器、显示器和电磁换向阀等组成。当手柄动作时,可以通过显示器读取电磁换向阀的反馈电流值,检测控制左右2条履带的2个电磁换向阀的开口是否相等。在单手柄直行操纵模式下,显示器中显示的2个电磁换向阀的反馈电流相等,llJ2个电磁换向阀的开口相等。为了排除 虚电”的影响,将控制2个电磁换向阀的阀插头进行调换。

如果调换后履带行走跑偏方向发生变化,则有可能为电气系统故障,否则可排除电气系统故障。

2.3液压系统故障检测该机行走液压系统主要由行走马达、中心回转接头、多路阀 (电磁式 )和双联工作油泵等组成。

马达的故障主要表现为内泄量大,使容积效率降低,会造成马达转速低于正常值,使履带出现跑收稿 日期2013-08-02[通讯地址]刘灿伦 天津市北辰区风电产业园九园路与永进路交口,天津山河装备开发有限公司CONSTRUCTION MACHINERY 2013 8 81使用维修l R & cE偏现象。

如果履带前进或后退都向-侧跑偏,有可能为马达故障,否则可排除马达故障。

履带行走时,在左、右行走制动阀的解锁口各接-压力表,如果压力达到减速器解锁口的开启压力 (约4MPa),且行走时没有机械摩擦故障,可以排除制动阀故障。

将控制前进与后退方向的管路在中心回转体进油口交换,如果履带跑偏方向发生变化,则有可能为回转接头故障,否则可排除回转接头故障。

内泄是主阀的常见故障,易造成大的流量损失。如果履带前进或后退向-侧跑偏,则为主阀内泄漏故障,否则可以排除主阀内泄漏的可能性。

若液压油中含有杂质,会造成阀芯卡滞,阀口开启不完全 ,也会导致大的流量损失~控制前进与后退方向的管路在中心回转体进油口交换,如果履带跑偏方向发生改变,则可判定为主阀芯卡滞故障,否则可排除主阀芯卡滞故障的可能性。

该机行走液压系统选用双变量泵供油,履带行走液压原理如图2所示。变量泵的调节受行走换向阀反馈液压油压力的控制,对行走换向阀的2个反磊进行检测。

检测履带行走换 向阀的2个反馈 口M LS1和MLS2的压力。在单手柄 (1个手柄控制2条履带)直行模式下,检测测左右两侧反磊的压力。

如果两侧反磊的压力相同,则排除履带行走换向主阀故障。否则,有可能为行走换向主阀故障。

如果行走换向阀存在问题,则选择双手柄操作模式 (1个手柄控制1条履带)对MLS1和MLS2分别进行检测。

a .单独让左履带动作 ,右履带不动 ,检测82 建筑机械 2013,8(-F半月刊14 51.电磁阀Y101a 2.电磁阀Y101b 3.电磁阀Y103 4.电磁阀Y201b 5.中心回转接头 6.左行走马达 7.右行走马达8.电磁阀Y201a 9.换向阀压力反磊MLS1 10、换向阀压力反磊MLS2图2 履带行走液压原理图MLS1和MLS2口的压力,如果左反馈油口MLS1不为零 ,右反馈油口MLS2为零,则证明行走换向阀的控制策略正常;如果左反馈油口MLS1不为零,右反馈油口MLS2也不为零,则证明行走换向阀的控制策略不正常,即控制原理故障。

b.单独让右履带动作 ,左履带不动 ,检测MLS1和MLS2口的压力,如果左反馈油口MLS1为零,右反馈油口MLS2不为零 ,证明行走换向阀的控制正常;如果左反馈油口MLS1不为零,右反馈油 口MLS2也不为零 ,则证明行走换向阀的控制策略不正常,即控制原理故障。

该系统采用双泵分别为左右行走马达供油,交换主泵和行走换向阀之间两侧的相关液压管路,如果履带跑偏方向发生变化,则有可能其中-主泵有问题 ;否则可排除主泵故障。

3 结论按照上述方法,经过逐步排查,75t级电控伸缩臂履带起重机行走跑偏故障为制动阀故障。更换新的制动阀后 ,履带行走前进或后退20m时,跑偏量都在5cm2;,符合相关国家标准。 q

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