热门关键词:

斗轮取料机重锤张紧装置的改进

  • 该文件为pdf格式
  • 文件大小:167.03KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2014-08-17
文件介绍:

本资料包含pdf文件1个,下载需要1积分

武钢港务公QLK1200·51斗轮取料机的重锤张紧装置(图1)设计上存在问题。

图1 改进前的重锤张紧结构图(1)重锤张紧框架易发生倾斜,与重锤框架传送带摩擦严重。

(2)重锤块体积大,布置不合理,受力不均匀,传送带撒料严重。重锤块与传送带距离近,重锤铁上积料后,不易滑落 ,传送带和矿粉的干摩擦,加剧了传送带的磨损。

(3)传送带与重锤滚筒轴承座摩擦严重,易引发传送带钢丝缠绕重锤滚筒轴的问题。

2.原因分析上述问题主要由以下原因造成:(1)重锤张紧框架发生倾斜。主要是重锤框架结构不合理,致使重锤张紧装置受力不均衡,发生重锤框架倾斜。

(2)重锤块结构和在重锤支架上布置形式不合理 ,造成重锤块在重锤框架内受力不均匀,从而产生传送带跑偏撒料。

3.改进措施(1)重锤框架结构的改进。改进以前重锤框架过长 ,且没有重锤滑槽,重心易偏移;改进后的重锤框架比原来缩短,并设有重锤滑槽,重锤滚筒的轴承座可以在滑槽内均衡地滑行 ,使得重锤框架受力更合理。

(2)重锤滚筒轴承座改进。改进前 ,滚筒的轴承座是通过螺栓固定在重锤框架外侧。传送带运行时,滚筒轴带动滚筒运转;出现传送带跑偏时,传送带钢丝易缠绕在滚筒轴上 ,导致滚筒轴拉伤和传送带撕毁的事故。通过改进 ,滚筒轴承座 由螺栓联接改为轴承座滑槽联接,使重锤滚筒轴承座安置于重锤框架的箱体内。滚筒轴与滚筒之间改为接盘连接 ,可使滚筒运转时轴处于静止状态,不会出现传送带钢丝缠绕滚筒轴的故障。

(3)重锤块形状和其支架布置形式 的改进。改进后的重锤块体积变小,呈u形。重锤块横向布置在其支架上,结构紧凑。这种布置方式有利于重锤装置张紧受力更均匀,平稳性更好。

改进前 ,传送带易跑偏 ,重锤滚筒传送带下积料较多,传送带开胶频繁,制约了生产。改进后(图2),由于传送带跑偏现象得到了控制,未出现撒料的情况。改进后的重锤张紧装置,由框架、轴承座、固定轴,滚筒、重锤块组成。

轴承座两侧设有滑槽,在框架上设有与滑槽相配合的滑槽;轴承座与重锤块支架相连接,重锤块放置在重锤块支架上。

①重载段允许最小张力 :2013年8月 l中国设备工程 49 投 恭 板 ÷i擎I图2 重锤张紧装置的布置S ≥ao(qqo)8/(h/a)max23 880.5N (1)式中:S2.a --胶带重载段允许最小张力,N;啦广-上托辊组间距,lm;q--每米机长物料质量,kg;g旷- 每米机长胶带质量,kg;②空载段允许最小张力:5 ≥ og/80a/a)max8 829N (2)式中:S -空载段允许最小张力 ,kg;吼--下托辊组间距,3m;广 重力加速度9.81m/s;h/a取0.01。

③传动轮允许的张力:Sl ≥ :A (eu -1)1.5×21 992.3 X 2.3978 842.3N(3)式中:s - 滚筒与胶带在临界打滑状态时输送带张力,N:- 滚筒启动系数,取1.5;- - 驱动滚筒圆周驱动力,eU 诹 3.39。

④头部传动滚筒:52S1 。78 842.321 992.3100 834.6N (4)S3:Ls2-LWg(qqoq1)- - -Hg(qoq)83 239.3N (5)式中:s厂 胶带趋入点输送带张力,N;s1--传动滚筒与胶带在临界打滑状态时输送带张力,N:5厂 尾部滚筒胶带奔离点输送带张力,N;- - 导料板长度,lm;1)--上下胶带模拟阻力系数,取0.022;g --每米机长上辊子旋转部分质量,kg;托辊前倾阻力,N;- 导料板阻力,N;盱- 给料点处物料附加阻力,N;- - 提升高度,m。

50 中国设备工程 I 2013年8月 改造与更新文章编号:1671-071 1(2013)08-0051-02多重涡杆式管道混合器的开发与应用李承伦(鞍山澄昊环逼技有限公司,辽宁 鞍山 1 140181摘要:针对常用管式静态混合器作用时间短、混合效果不佳的问题,开发了新型多重涡杆式管道混合器,取得了良好的混合效果。

关键词 :水处理;管道混合器;多重涡杆中图分类号:TQO51.7 1 文献标识码:B长期以来 ,在给排水和环保工程中对投加各种混凝剂、絮凝剂、液氯及酸碱中和等水处理中,所使用的管道混合器-般由3节混合单元组成,每节混合单元为1个180。扭曲的固定螺旋叶片(或90叉插板叶片),分左旋和右旋两种。相邻两节中的螺旋叶片旋转方向相反并相错90。的管道混合器也称管式加药口 螺旋叶片 挡水杆 外套筒 固定轴静态混合器 ,是处理水与各种药剂实现瞬间混合的设备 ,水流通过管道混合器会产生分流、交叉混合和反向旋流作用,使加入的药剂扩散到整个水体中,以达到瞬间混合的目的。

在实践中,由于被混合的物料或介质的运动速度快 ,在管道混合器中作用时间短,因此,并没有达到瞬间混合的目的,流体的流动分割、径向混合效果不好 ,很难达到最佳的混合 目的,造成药剂的浪费,这无疑大大地增加了工厂的生产成本。

鞍山澄昊环逼技有限公司为此开发了新型多重涡杆管道混合器 ,取得了显著效果。

1.多重涡杆式管道混合器构造(图1)及原理螺旋叶片杆示意图图1 多重涡杆管道混合器构造示意图多重涡杆式管道混合器-般由2节混合单元组成f相邻两节中的螺旋叶片旋转方向相反)。其拈式设计也可根据用户的要求及混合介质的特性增加节数。每节混合单元外壁为圆管状密闭状态,开有进出水 口,在外管进水 口后开有加药孔,管道内为1条不间断的实体叶片缠绕结合在中心轴上的螺旋叶片轴(现用 :左右各30个螺旋片 、叶片螺旋角35。)。实际工作中可根据流量、流速的大小来确定管的直径、螺距、螺旋角度等参数,叶片的外圆与管道混合器的内壁配合,产生-条不间断的螺旋状、截面约呈矩形的腔室,在叶片不同的直径位置上,平行于轴向每相邻9O。依次安装1根-2根-l根-2根的圆杆。

当高速水泵输送高流速的水(或其它液体)同加药装置送(3)改造后皮带寿命由2个月提高到6个月,则1年可节约费用为12.5万元。

(4)节约待机费用:因为故障共影响生产102h,按照每小时输送1 200t,混匀矿加工成本4.1元/t计算,净增效益为50.1万元以上几项合计节约费用为135.7万元

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败