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ZWY-120/55L型煤矿用挖掘式装载机在王庄煤矿9101运巷工作面的运用

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煤矿生产系统是由许多环节组成的复杂系统,多工种、多方位、多系统立体交叉连续作业,是煤矿井下生产的-大特点。掘进巷道的方法有炮掘”和机掘”两种。由于煤矿地质条件复杂多变、生产环境条件的限制和掘进机械能力的限制,岩巷的施工和综掘工作面的开口作业中,我国普遍采用炮掘施工工艺。炮掘作业时,前期工作很不顺利,各项工作都受到很大制约,不但给作业人员增加了劳动强度,而且影响巷道推进速度。特别是放炮后出煤工序更是费体力、费时间,作业人员安全系数低,在出煤过程中有很多不安全因素。经多方考查论证,王庄煤矿引进了zwY-120/55L型煤矿用挖掘式装载机。

l 工作面基本情况王庄煤矿9101运巷掘进 3号煤,赋存于二叠系山西组地层中下部,为陆相湖泊型沉积;在本工作面范围内,煤层厚度稳定,煤厚 5.5 m。根据钻孔资料煤层含有 2层夹矸 ,总厚度为0.10 m。北接河流保护煤柱,西为长临高速公路保护煤柱,东为540回风大巷2,南为9102设计工作面。整体上看,该工作面是-个由东向西倾斜的单斜构造。从三维地震勘探相关地质资料及相邻巷道揭露地质情况分析,未发现影响掘进的地质构造。9101运巷的永久支护采用5.5 m×3.5 m全锚网支护。

2 人工使用攉煤锹配工作面煤溜装煤工艺1) 所用工具(尖棍、钢丝绳、自制攉煤锹)是自制或仿古式的、或者是现惩地取材的,装置简易、没有统-规格、没有统-标准,使用的出煤工具混乱。

2) 所用工具极易损坏。由于出煤过程中需要 2个人默契配合,因为每个人用力不-致,导致钢丝绳经常拉断、尖棍拉弯、自制攉煤锹拉裂,造成人力、材力、物力的浪费。

3) 人与机器的不同步影响出煤效率。出煤时需要利用 30D煤溜运转时的动力配合人与出煤工具,才能把工作面的落煤运至胶带,配合时常常不能同步,安全系数大大减低。

4) 自制攉煤锹在运行中,钢丝绳由于弹性作用很容易反弹回工作面,致使伤人或者损坏设施设备。

5) 班组新工人多,不会使用出煤工具,及时掌握不了出煤技巧,给老工人加大了劳动强度。

3 zWY-120/55L型煤矿用挖掘式装载机主要技术特征和施工使用情况1) 主要技术特征。zwY-120/55L型煤矿用挖掘式装载机是-种连续生产的高效率出矿设备。

主要用于铁路隧道施工、矿山岩巷掘进、引水洞和国防洞窟施工中的装载作业。适用于断面为2.8 1TI×2.8 m以上的中大型巷道。机器的最佳工作条件是:岩石的普氏系数.厂≤12,块度小于等于700 mm。

本机靠履带推进铲取岩石并通过铲斗将石料扒进 自身的刮板输送机,输送机从尾部将岩石卸入自卸汽车、梭式矿车或其他转载设备上去。同时也可利用反铲挖掘臂扒取远处的岩石,也可以用铲斗来清理工作面。 (下转第59页)收稿 日期:2013-04-25作者简介:王红亮(1968-),男,山西平顺人,首席技师,从事井下生产技术工作。

秦 亮:提升储煤仓上风机通风可靠性 第22卷第7期风阀电机供电电源不同,原先风机额定电压是380 V,风阀电机是 220 V,而新风机额定电压是660 V,风阀电机额定电压是380 V,导致原先供电回路不能使用。因此新安装风机电机电源取仓上配电室,而风阀电机主电源改取原先风机电机的主电源,为了实现风机和风阀的同步启动,在风阀控制回路中增加1个中间继电器,具体改造后的控制回路见图1。

原L. 眦运行信号行动继电器KM,-风阀关接触器;KA,-返回中间继电器;Gx-关限位;KM,-风阀开接触器; k,-返回继电器;KX-开限位;KM,、KM,在风阀控制箱内;KA,、6k在PLC柜内;GX、KX风阀电机内;KA,在自投切开关内;PLC柜内绿线为开信号,黄线为关信号;四芯电缆,红线、白线为-组返回,黑线、蓝线为-组返回图 1 改造后的控制回路5) 人为误操作容易导致仓上风机出现故障。

针对人为因素问题,加强了职工相关知识、操作的培训学习,提高了职工的素质,增强了职工的通风安全意识及相关的操作水平,降低了事故的发生率。

3 应用效果1) 在整个瓦斯排放系统设计、选型、安装、调试过程中,掌握了各种电器设备的性能,选择了恰当合理可靠的控制方法,有效地降低了选煤厂储煤仓上的瓦斯浓度,保证了安全生产。

2) 测试结果表明,经过对仓上瓦斯排放系统进行改造,没有发生过-次瓦斯超限事故。目前选煤厂储煤仓上风机运行正常,且切换过程中,能够顺利开启备用电机,通风安全系数得到了提高,为矿井的储、装、运系统的顺利进行提供了保证。

4 结 语通过对仓上风机控制回路进行改造,不仅能够很好地提升储煤仓上的通风质量,而且对余吾煤业公司本质安全型矿井建设提供了保障。

[责任编辑:常丽芳](上接第46页)本机采用电动全液压传动,结构紧凑,推进力大,扒取范围广,可以全断面装岩,不留死角,不需人工辅助清理工作面;主要动作采用先导阀控制,操作轻松简便 ,工作平稳无冲击 ,性能可靠,维修方便;具有优良的人性化设计,液压系统采用风冷,有座椅,有驾驶棚,电机有过载报警系统,司机操作本机时安全、轻松、舒适,极大地减轻了劳动强度。其 由反铲机构、运输槽、履带行走总成、机架总成、液压操作系统、电气系统等主要部分组成,结构见图 1和图2。

A-挖掘高度 ;B-挖揉离;C-挖掘深度;D钼1载距离 ;- 装载高度;l-工作机构;2-履带行走总成;3-机架体;4-司机室;5-运输槽;6-电机护罩;7-电机油泵总成图 I 挖掘机左侧视图2) 使用情况。①出煤时间减少了-半,为正规循环作业提供了坚实有效的保障,加快了掘进速度,由原来的每班 2 m进度提高到了 3 m,提高了50%的效率。②减轻了工人的劳动强度,使用此挖掘式装载机出煤装岩,只需 1人操作 1人监护,其他人员可以干其他工作。③安全系数提高了,不再使用尖棍、钢丝绳、自制攉煤锹,不怕尖棍或钢丝绳断裂反弹伤人,在装煤岩过程中还能利用铲斗进行敲帮问顶,特别是巷道上半部的活煤活矸能及时凿掉,装煤岩时不用人员在无固定支护下作业。④检修工房不用再自制出煤工具,不用再焊制攉煤锹,减少了物料损耗。⑤出煤时不怕煤溜机苇转,损耗设施设备或伤及人员。⑥利用可以挖掘式装载机刷帮、刨顶、挑顶、拉底,减少人员在空顶、空帮区域的作业时间。

8-护罩;9-启动器;1O-油箱;1l-l液压系统l2-散热器;l3-挡板图2 挖掘机右侧视图4 结 语通过使用 zWY-120/55L型煤矿用挖掘式装载机说明,此举是炮掘掘进工艺-次大的变革。该装置结构紧凑、维护简单、挖掘范围大、使用安全,能为炮掘工作面提供-个安全有效的工作环境,提高了作业效率和安全系数,保障了王庄煤矿紧张的采掘衔接,具有很好的安全和经济效益,值得推广。

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