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一号环加工工艺及其工装设计

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  • 发布时间:2014-10-03
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· 48· 科技论坛- 号环加工工艺及其工装设计阮绍南(江油市中坝职业中学校,四川 江油 621700)摘 要:介绍了对于内外壁较雹精度较高的1号环零件,通过工艺变换、工装的使用,解决了零件表面飞边、毛刺较多,合格率、效率较低的难题,取得较好的经济效益。

关键词:内外壁较薄;导电圈;精度较高;毛刺;镗内孔工装;芯轴1概述我校校办工厂接到某人造金刚石厂生产用 1号环导电圈零件f图 1),材质为 45#钢,每月需加工 4万件。该零件内外壁较薄,厚度只有2毫米,且公差为±0.02毫米,全部粗糙度为 R 3.2 rn,精度较高。原有的加工工艺,我们是采用 38×5的45#钢钢管做坯料,在C620车床上,将内、外圆车好,用刀刃宽度为 3mm的YT15硬质合金切断刀,将厚度放0.20mm余量的坯料-件件切下,然后上平面磨床磨到2±0.02的尺寸。该工艺效率低,零件由于平磨原因容易形成毛刺,使尺寸超差严重,成品合格率非常低。后经我厂技术人员,对加工工艺进行改进,利用工装加工内、外圆,取得较好效果。现对其介绍如下。

2现加工工艺及其工装2.1采用 38×5的 45#钢钢管,在 C620车床用切断刀切成 2 0.2。0的坯料。

- .3I. L-- 鼍 1 l三l l,。.I2:11图 1J- - - 圈 31. I 2.-々 耳抹3.开口釜I 4.1母2.3利用镗 内孔工装 (图 2),在 C620车床上将内孔镗到qb30.204-.o510。

2.4以所镗零件内孔为基准,利用芯轴(图 3)车外圆到 34.2尺寸。

3注意事项3.1-号环平磨后,由于砂粒、磨屑等脏物粘附在两已磨平面上,使零件在镗内孔、车外圆时,零件与零件之间压不紧、压不平;车削时,发生零件打滑,且容易在零件平面上形成飞边、毛刺,改变零件厚度尺寸。所以平磨后,要用油将其清洗干净,才能进行内、外圆加工。

3.2在镗孔工装上,应开-腰形槽,以便取出加工好的零件。

3.3在镗孔工装压盖内孔端面上,应设计-止口,以便于螺纹连接时定位和利用止口端面压紧零件。

3.4由于零件坯料余量较小,在镗孔工 装内孔尺寸不 应过 大 ,可取/I'll 中38.2±0.05,否则车内外圆时,会存在余量不够,车不圆现象。

3.5芯轴外圆与 1号环内孔相配时,间隙不宜过大,以 1号环能顺利装拆为度,保证内外圆-定的同心度要求,可取 dP30.20O.n1U3。

4 结论4.1使用镗孔工装和芯轴,可分别将平磨后在内孔和外圆上形成的毛刺、飞边车掉。通过巧改工艺,借助工装的使用,达到预期效果,获得合格的零件尺寸,解决了技术难题。

4.2由于零件内外圆都是利用工装、芯轴成批加工,故生产效率与原工艺相比,得到显著提高。原工艺-个工人每班最多只能加工100件左右,合格率大约只有 30%;而现工艺-个工人每班能加工1000件左右,是原工艺的 10倍,取得较好的经济效益。

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