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低强度薄壳零件的加工工艺研究

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  • 发布时间:2014-11-23
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壳体是组成机器或部件的主要零件,起到支撑和包容其他零件的作用,通常在其内部需安装各种零件 ”。低强度鼻零件由于材质和几何形状的影响,壁厚超差是常见和不易解决的问题[2-31,本文针对机加过程中实际遇到的问题 ,以某端盖为例,对此类零件进行加工工艺研究。端盖材质为紫铜或钽,如图1所示,采取变壁厚设计,总体形状为内外不同心、不同半径球缺,由外及里逐渐增厚,其精度要求较高。

由于紫铜材质强度较低,易变形 ,装夹困难,导致端盖壁厚超差,针对其加工工艺,进行了专项研究,并取得了良好的效果。

图 1 某端盖尺寸图1 超差原因分析在初次加工时,根据以往的经验拟定生产工艺路线如下 :车大外圆-粗车端面内-粗车端面外弧-精车端面外弧 精车端面内弧 车环形槽。

夹具是本机软夹爪,在加工中,首先对夹爪进行打表 ,在合格后才开始生产,加工至成品尺寸。经三坐标检测 ,C处(6 Inn)和 D处(4.7 mm)尺寸壁厚差超差 (壁厚差要求小于等于0.05 mm),而且大外圆存在压痕现象,影响了表面粗糙度,良品率较低,对壁厚超差问题进行分析,原因如下:(1)夹具与工件接触面小,导致工件受力不均。

2 改进措施根据以上分析 ,从夹具、工艺 、刀具三方面进行了改进。

2.1改进夹具将现有的工装夹紧方式,设计成全包覆外圆夹具,使零件的受力均匀。首先车制-个夹套并进行热处理,使外圆夹具保持有-定的弹性,并将外圆与夹盘夹爪进行焊接后割成三等分,然后安装在本机上进行精车内孔和端面以保证夹具的精度,如图 2所示。在实际操作中,将零件放入夹具中,以底平面定位 ,在夹紧过程中,整个零部件圆周受力均匀 ,避免了局部变形,同时解决了压痕问题。

收稿 日期 :2012-12-11作者简介:郑学燕(1963-),辽宁铁岭人,工程师,大专,研究方向:机械加工。

142匠二[图2 夹具示意图-《装备制造技术2013年第3期2.2 改进工艺根据以上存在问题,采用了粗加工和精加工分步进行的加工方式,将粗加工后的零件放置-段时间,利用自然时效的办法,消除加工应力,然后再进行精加工,改进后的工艺路线如下 :车大外 粗车端面内-粗车端面外弧 自然时效 精车端面外弧精车端面内弧 车环形槽。

为了保证零件 C处(6 mm)和 D处(4.7 mm)的两个重要尺寸,根据三坐标返回的检测信息 ,将与两个尺寸有关联的 SR160 Innl和SR173.8 lnnl这两项尺寸公差都控制在士0.05 InlTl以内,这样就能够满足c处(6 ram)和 D处(4.7 mm)这两个尺寸的公差要求,C、D两处的壁厚差要求0.05 mm由夹具精度保证,E处的壁厚差用千分尺检测,经过三坐标检验,产品合格率有很大的提高,为以后的批量生产创造了有利条件。

另外,在对精车内煌外弧的加工工序中,工艺参数经过反复试验,摸索了切实合理的加工工艺参数,如表 1所示。

表 1 改进前、后精车内煌外挥工工艺参数I主轴转速(r,min)I进给量(m/r) 平均深度(mm) 进给次数改进前 l 500 l 0.20 03 2改进后 l 600 J 0.15 O.125 4改进后提高了产品主轴转数,增加了给进次数 ,减少了每次切削深度 ,而且切削深度呈递减状态排列,即保证了圆弧壁厚尺寸保持-致 ,也提高了表面粗糙度,解决了受热变形问题。

2.3调整刀具在粗车内外煌精车内外弧这四道工序中,为了提高刀具的耐用度,选用了进口的外圆刀杆(SD-JCR2525M11)和机夹刀片(DMT)进行加工,避免了由于自制焊接合金刀具磨损较快而生产的不合格品。

在加工环形槽工序中,原利用自制焊接合金刀具加工零件,韧磨刀具时费力,而且在每次更换刀具时需要-个对刀料,-把自制焊接合金刀只能加工3~4个零件,经过反复试验,选用了-种机夹合金切槽刀具,这样即节省了韧磨时间,同时也节约了原材料。

3 结束语通过以上分析可以知道:(1)改进夹具可以使整个零部件圆周受力均匀,避免局部变形现象,同时解决了压痕问题;(2)增加自然时效过程、控制关联尺寸和合理优化加工工艺参数,可以保证零件的尺寸,提高表面粗糙度,同时解决零件受热变形问题;(3)合理选用和设计刀具,既可以避免了由于刀具磨损较快而生产的不合格品,又可以节省韧磨时间和原材料。

经过上述改进后,加工的端盖零件经三坐标检测符合产品图要求,合格率由原来的50%提高到9O%以上。以上对端盖工艺的分析和改进,为低强度鼻类零件提供加工工艺的指导,改善了零件加工过程中的壁厚超差问题。

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