热门关键词:

基于ansys固液耦合的液压阀仿真分析与改进

  • 该文件为pdf格式
  • 文件大小:406.3KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2014-09-25
文件介绍:

本资料包含pdf文件1个,下载需要1积分

阀芯运动公式:· S ÷P口 so- -S -F M-囊b盘后腔压力:E dpj E等 E 口EIpo-pc[ -: dpe参 考 HAYASHI在 (Chaosin a hydrauliccontrol valve-文中得出的液动力公式:液动力 ”:。(P。-Pi ㈢sinz ayXCp ccpo·y为常数。

3初步仿真根据以上计算初步仿真得到的震动频率约为 400HZ,与实际的震动频率 500~700HZ相 比,误差较大〖虑到液动力公式是-种半经验公式,应用于不同类型的阀时或多或少会产生-定量的偏差。因此我们认为产生误差的原因主要是因为液动力公式不完善,于是我们决定用 ANSYS CFX对液压阀进行 3D建模仿真,通过仿真结果直接得出液动力的经验公式,并用经验公式来改进我们的数学模型。

4仿真液动力经验公式我们用 solidworks对阀体进行了三维建模,并利用AnsysCFX进行固液耦合仿真分析,分别得到了不同阀口开度、不同人口压力的情况下的液动力值。由测得的数据画出不同入口压力下液动力随开度变化的曲线▲-步数据处理后得到液动力的经验公式:FB。w(12.748(P0·PiPc)-1.2569)X5改进阀体结构利用经验公式对数学模型进行了改进后,继续用CFX进行了仿真〖虑到可能影响阀体震动的主要因素有如下几点:(1)流体压力;(2)阀芯密度;(3)液体弹性系数;(4)弹簧弹性系数;(5)阻尼孔直径。

采用控制变量法分别改变上述参数,得到了相对应的的开度 -时间曲线,发现只有阻尼孔直径对阀芯开度变化的影响最大 (如图 2),而且减小阻尼孔的直径可以明显地减小阀芯开度的变化,即减小震动。

Power Electronics电力电子阻尼孔直径从 3毫米改为2毫米和 l毫米后 ,震动的情况依次有了明显的改观。目前该改进方案已交给相关公司并被采纳。

7结论在研究 过程中,我们阅读 了大量相关文 献, 发 现 从 1964年 JAMES E.FUNK 写的 (Poppet Valve Stability) 到 2009年 AlanChampneys等人写的 (Nonlinear Analysis of aSingle Stage Pressure Relief Valve)中,早期对于阀体的数学模型的建立大多忽略掉了液动力的存在,而之后的文章在对液动力的计算上也进行了大量的线性化和省略,导致其模型的缺陷。于是我们想到了运用 3D建模仿真的方式,直接得到液动力的经验公式,用这个公式来改进原先的模型,使得模型更贴近于工程实际应用,而从公司方面的反郎以得知,我们通过这个方法得到的结果是具有说服力和应用价值的。

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败