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降低空压机油泵控制系统故障率的方案分析与实践

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  • 发布时间:2014-08-21
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时,两台油泵电机(P-143A/S)应随时根据工艺指标要求互为备用 J。当P-143A泵发生故障,油路压力达不到要求值时,仪表油压低压报警”联锁动作,P-143S备用泵启动,提高供油压力,以确保油路供给正常。

1 控制系统分析P-143A/S电机控制系统主要由空开、交流接触器、电流互感器、转换开关、电机综保等组成 ,以P-143S为例,控制原理见图1。

1.1 控制原理分析1)将A、s油泵控制柜上的转换开关 SA都打至手动”位置;2)现场手动按下A油泵启动按钮 1SB,电源通过2SB和电机综合保护器的常闭点KH送至接触器KM,接触器线圈得电,其唱触点闭合自保,开车正常,中间继电器KA动作,为中控室DES提供状态信号;3)将 A、S油泵控制柜上的转换开关 SA都打至自动”位置,此时A泵处于启动运行状态,S泵处于备用状态;4)若当此运行A台油泵出现故障,油压下降不能满足工艺条件时,串入控制回路的仪表油压联锁节点23J3”闭合,s油泵电机启动,手动停止出现故障的A油泵电机,处理故障。

收稿151期:2013-o3-16作者简介:常 辉(1981-),男,满族,甘肃武或 ,工程师,硕士。

图 1 P-143S控制原理图1)油泵电机运行状态模糊,操作不明确;2)工艺油压波动大时,若油压联锁控制结点23J2/3”出现故障,控制可靠性明显下降;3)电网波动或设备故障时,无法保障油泵备用电机及时启动,给生产带来-定影响。

2 优化方案2.1 优化措施控制回路中增加了-组转换开关SA1(工作/备用位置),将手动状态与自动状态、工作状态和备用状态时的控制分开,操作过程细化,将开车前后的过程分开,明确何时切为 自动状态和备用状态 J。

常 辉 .降低空压机油泵控制系统故障率的方案分析与实践表 1 转换开关 SAI节点通断表触点 工作 备用 01-2 o × o5-6 × o o2.2 控制原理以P-143S为例,优化后控制原理见图2。

l 控制回路 l 信号回路 1。。 - I 苎 !: I二西I sw l苴/髓 : El19 121 l∞ 。- 吣 l[ -1 《 》 》3札 》:毒 1112i01白 图 2 P-143S优化后控 制原 理图2.3 实现过程1)将抽屉柜送至运行位,合空气开关,电源接通;2)合闸准备灯亮,电机综保电源接通,可以合闸运行;3)将 A、S油泵控制柜上的转换开关 SA都打至手动”位置,转换开关 SA1打至工作”位置;4)现场手动按下A泵启动按钮1SB,电源通过2SB和电机综合保护器的常闭点 KH送至接触器KM,接触器线圈得电,其唱触点闭合自保,A泵开车正常,中间继电器KA动作,为中控室DCS提供状态信号;5)将 A、S油泵控制柜上的转换开关 SA都打至自动”位置及转换开关SA1打至备用”位置,此时 A泵处于启动运行状态,S泵处于备用状态;6)当A台泵运行电机发生故障停车,在另-台S泵备用”转换开关位置上的KM”点闭合,备用电机及时启动;7)若当A台油泵出现故障,油压下降不能满足工艺条件时,仪表油压联锁发出动作信号,此时仪表提供的23J3”点闭合,s油泵电机启动,手动停止 A台油泵电机,处理故障。

如上所述,P-143A/S互为备用,无论那-台运行,另-台均备用,其工作顺序及原理相同。

3 优化效果I)解决了油压低时,因油压联锁节点未动作,导致备用油泵未及时启动而发生故障的缺陷;2)操作过程细化,将开车时与已开车后的过程分开,明确何时切为自动状态和备用状态;3)提高了互备电机 自启动控制系统的运行可靠性。

2011年 6月对空压机油泵 P-143A/S控制回路改造后逐台进行试验,确认无误后投人运行,至今未发生-起故障,设备运行安全、平稳、可靠。

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