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利用抽油机示功图和电流变化判断故障

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  • 发布时间:2014-08-14
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油田开发的最小单元就是采油井,每口采油井的生产是否正常,关系到油田开发与生产的效果,如果采油井-旦出现了故障,生产就要受到影响,其产量就会降低,某些动态参数就会发生-定的变化,只要在监测过程中及早地发现动态参数的变化,并加以分析、判断,再根据具体故障采冗体措施才能使油井恢复正常生产。在动态参数中,抽油机上、下行电流及示功图是反应油井工况异常最明显、最快捷的动态参数 通过分析示功图,可以知道抽油机负荷的变化、泵的工作状况,各项参数配合是否合理,是否受到砂、蜡、气、水的影响,油层供液能力是否充足,抽油杆工作是否正常等,由示功图及时诊断抽油井工作状况,从而及时调整工作制度。本文重点介绍抽油机泵漏失、杆断脱和杆卡等几种常见情况。

1抽油机上.下行电流与示功图变化特点在生产过程中,通过所辖区块油井动态参数的实时监测,总结、归纳出抽油机上、下行电流、示功图的变化规律,经验证,利用这些动态参数判断油井工况具有 良好效果。

2应用实饲与效果利用抽油机上下行电流、示功图变化规律,对地面故障、井下故障等油井工况进行判断,及时采取措施恢复油井生产。

2.1抽油机泵漏失判断2.I.1泵漏原因分析抽油泵正常生产时,上冲程,抽油杆带动活塞向上运动,活塞上游动凡尔在油管内液柱作用下而关闭,并排出活塞冲程-段液体。与此同时,泵筒内压力下降,在环形空间的液柱压力作用下,固定凡尔打开,井内液体进入泵内,占据活塞所让出的空间,下冲程,抽油杆带动活塞向下运动,泵筒液柱受压缩,压力增加,当此压力等于环空液柱压力时,固定凡尔靠自重而关闭。活塞继续下行,泵内压力升高,当泵内压力超过油管内液柱压力时,泵内液柱即顶开游动凡尔,并将载荷转移到油管内。泵漏失有三种情况:-是球座是否刺损或球磨损,二是凡尔球有杂物或其它硬物垫住,使球与球座密封不严,三是由于结蜡影响,使凡尔不工作。第-种情况只能通过作业处理,第二、三种情况可以通过热洗处理,处理不好只能作业处理。处理和预防泵漏失对两率的贡献极大,在每年的检泵作业井中也都存在着起出杆管泵无异常,说明在异常井诊断上有失误,存在处理75--不到位隋况。只有诊断准确,才能为下步处理提供指导方法,因此提高异常井诊断的准确率,对降低两率起着相当重要的作用,尤其是对泵漏失井的处理2.1.2利用功图判断漏失类型由于抽油泵工作环境十分恶劣,机械磨损或井下液体的腐蚀都会导致抽油泵漏失、失灵等故障,泵漏失可分为游动凡尔漏失,固定凡尔漏失,双凡尔漏失。

(1)游动凡尔漏。现象:量油产量下降、示功图增载缓慢、液面上升、上电流比正常时小,下电流正常,憋压时上冲程压力上升缓慢~驴头停在上死点稳压,游动凡尔漏失稳不祝(2)固定凡尔漏。现象:量油产量下降、示功图卸载缓慢、液面上升、上电流正常,下电流正常,憋压时上冲程压力上升,下冲程压力下降,压力憋得越高,上下冲程压力变化越大,将驴头停在下死点稳压,固定凡尔漏失稳不祝(3)双凡尔漏。现象:量油产量下降,液面上升,增载卸载都很缓慢,图形圆滑,漏失严重时的功图与断脱功图相似,憋泵压力上升,稳压稳不祝2.2抽油杆断脱2011年7月19日发现某井上、下行电流、示功图有明显改变,从曲线看上行电流突然下降,行电流突然上升,又查看示功图,发现示功图载荷明显减小,图形变窄,说明抽油井的井下负荷突然减小,从参数和图形分析该异常为断脱,经过与巡井工人联系现场查看证实为抽油杆断脱。原因分析采油井正常生产时悬点的最大载荷主要由两个方面构成。-个是抽油杆自身重量,另-个是液体重量,当抽油杆断脱后,悬点的载荷只有断点以上剩余杆的自重,当然要比原来小,只是由于抽油杆与井筒中液体摩擦力的作用,才使上下载荷线不重合,摩擦力大上下载荷线之间的差就相对大-些,反之就小-些。当抽油杆上行程时,由于井下-端负荷小,靠平衡块就能将驴头拉起,电机做功小,因此电流下降,下行时,由于井下负荷小,平衡块要靠电机做功才能将它举升上去,电机做功大,所以电流上升。断脱的部位越靠上,抽油杆上部越轻,上行电流下降越多。

2.3皮带断2012年5月发现某井上、下行电流明显下降,从曲线上看,该井电流突然下降,与此同时温度也随之下降,综合分析该异常为皮带断或油井偷停,经采油站巡井人员现场验证异常为皮带断。原因分析:当抽油机皮带断后,电机处于空转状态,抽油泵停止工作,做功减少,所以电流下降,由于没有液体抽出,温度也随之下降,油井偷停与皮带断特征相近,这些只是地面故障,不会影响示功图的变化。

2 4井卡2012年4月7日发现某井上、下行电流同时突然升高,又查看示功图,发现示功图明显改变,从参数和图形分析该异常为井卡,经与巡井人员取得联系现场查看核实为井卡。分析井卡后柱塞在泵筒无法移动只有抽油杆的伸缩变形,上冲程中悬点载荷先是缓慢增加,将被压缩而弯曲的抽油杆柱拉直,到达卡死点位置后,抽油杆柱因受拉而伸长,悬点载荷大幅度增加,下冲程中先是恢复弹性变形,到卡死点后抽油杆柱被压缩而发生弯曲,所以在卡死点的前后段示功图会有两个斜率段。由于柱塞被卡,导致抽油泵不能抽出液体。

3结论与蔓议(1)通过远程监测技术实时监测油井电流、载荷、示功图等参数变化,可及时判断油井生产情况,排除故障,实现降本增效。(2)在电流互感器发生损坏时,电流变化可造成假异常现象,因此,要及时维护各个采集部件。(3)当抽油井的电流 示功图发生改变时,井下工况很可能发生了异常,单独应用上、下行电流或示功图判断油井工况还具有局限性,两者应结合判断,有时同-现象可以由不同原因造成,应综合参考其他参数变化进行判断,才能使工况诊断更准确。

表1抽油机上、下行电流、示功图变化规律表杼魄流 F舒I乜流 lt次 示功圈变化 油井 醒F酶 ”F降 没 渊 无 蹙化 地 敞淹 《瞧带断 输衿、搜谢"淤》F F降 f犬调 小 变他 说嘲:冲浚测整合 善 况 常F蹬 降 i小调大 醴j 常蜜为供液 怒 漉嘲p次调整 台愁t 黢示 为供液不避降 下降 没调 瓷变肇 井 救簿 《裂濑 失 油嚣澍失、抽绩F降 妊 , 没 溯 幽窀 蹙 矩 救辩 《抽 i耔 断黢 脱 节嚣 隧藩 聚脱 》潮- :硼t 没 谢 并眺靠 方倾弱 非 被溱 《并 jL月 L H 没 窀变 突 井下辫麓 《油 蚪缩辩或湖襁》科技 博览 321

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