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对机加工设备换模的精益分析与改善

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doi:10.3969/j.issn.1006-3269.2013.02.008换模是机加工中比较常见的环节.由于不同类别产品在生产过程中必定有其不同的制造条件,因此在不同类别的产品更换时,设备必须停止加工 ,以便更新并设定新 的加工条件.设备停顿所消耗 的时间,可 以称之为切换时间”或换模 时问”[1].对换模过程进行精益分析与改善,可以缩短设备停顿的时间,从而提高生产效率.从精益价值链的角度看,从前-类别产品最后-个合格品到后-类别的第-个合格产品之间的时间间隔,是没有产 出价值的时问,应当旧能缩短 ,以减少浪费。

1 快速换模快 速 换 模 (SMED,Single Minute Exchange ofDie)是 由日本现场改善专家新乡重夫先生于 1969年在帮助丰田企业,将产品切换时间由 4 h经过 9个月的改善 ,缩短为 3 min的实际案例所提倡的技术2]。

其实施步骤分为 3步:首先区分 内部和外部 的工作 ;收稿 日期 :2012-12-06基金项目:浙江省公益性技术应用研究计划资助项目(2010C31067)作者 简介 :徐泽侠(1988-),男 ,浙江 慈溪人 ,硕士研 究生 ,主要从事工业工程专业的研究。

然后将 内部操作转化为外部操作;最后优化切换操作的各方面.对其总结起来可以用 12个字来描述,即消除浪费,由内至外 ,挑战内部”.快速换模的 目的就是为了缩短换模时间、增加换模次数、更具小批量生产能力 、更具平准化生产能力 、缩短交货期、减少资源波动 、降低库存数量 、增大库存周转率 、减少仓储空间、减少管理工作负荷 ,从而使企业更具竞争力3 ]。

2 夹具更换过程分析SH是-家专业生产汽车齿轮、摩托车齿轮 、电动工具齿轮、工程机械齿轮 的股份制企业.其产 品类别众多 ,属于多品种小批量的生产方式 ,机加工设备的 日常换模对生产效率有着直接影响.我们对车间某-机加工设备夹具更换过程进行观察和记录,列出了夹具更换过程(见表 1)。

从表 1可 以直观地看到 ,夹具更换过程所消耗的时间全部都归为内部换模时间,大量的准备工作在设备停机后才开始 ,而且 大量可以并行完成 的操作是通过 串行完成的.前期准备的寻找扳手、锤子 、游标卡尺,新夹具的准备,夹具的运送等,这些都应该属于外部作业 ,但遗憾 的是都在 内部完成 ,占用了大量换模时间.这就是换模作业的最大问题所在 ,没有区分外部作业与 内部作业 ,把许 多外部作业 当作 内部作业来完成 ,造成了大量 的时间浪费。

3 夹具更换过程改善根据快速换模改善步骤 ,第-步就是首先区分内部作业和外部作业 ,尽量把原本需要 内部完成 的作业 ,经过-系列 的改善 ,包括改变原有 的方法,或是借助-些设备 ,转化为外部作业。

Group Technology & Production M odernization Vo1.30,No.2,20133.3 夹具安置改善我们还 可 以从 表 1看 出,新 夹具后 期 的校 准工作会花去 比较 长 的时 间 ,有 很 大 的改 善 空 间。

夹具更换最好 的办法就是 不同的夹具安置在 同-规格 、同-型号 的底板 上 ,底 板要 求精 度高 ,按 照定位原理安装夹具.采用 这种方法来 切换夹具 也十分方便.由于底 板相 同,精 度 高 ,定位 准确 ,因此后期 只要稍 作调 准 ,原 本需 要花 大量 时间完成的校准工作就可大大提高效率.传统的紧固方式都是采用螺杆 螺 帽,用扳 手- 圈- 圈地用力 压 紧工件 ,以达 到紧 固的效果.这 种 紧 固方 法装 和卸都 比较费时 费力 ,如果扳 手打 滑还容 易 出现危 险事故.根据精益思 想 ,我们应 该采 用气 动或液压的紧固件来代替螺杆螺 帽.这种 改善使 更换夹具的过程有 了非常 大 的变化.在更 换夹 具 之前 ,我们要做好各方面的前 期准备工作.为 了使 准备过程标准化 ,避免工具及物品的遗漏 ,我们很有必要制定标准准备检查表 (见表 2)。

表 2 标准 准备检查表根据标准准备检查表,我们在每次更换夹具前 ,按照表中的要求完成准备工作 ,就能适 时地停止设备,进行换模操作.根据改善后的换模过程 ,我们对更换夹具的过程进行了分析 ,参见表 8。

表 8 改善后换模 过程分析 min序号 作业描述 篙 耗时 属性3.4 改善效果我们从表 1和表 3的对 比看到,夹具的更换时间大幅度减少 ,从 原来 的 97 rain减少为改善后 的30 rain,时间减少率为 69 .按照原本平均 2 d换- 次夹具计算 ,每月可以节省约16 h,每年可以节约近180 h.因为这些原来消耗 的时间 占用 了正常 的设备加工时间 ,所以这相当于在不增加其他投入 的基础上获得 了额外的产能。

与此同时 ,换模时 间的缩短 ,提高 了设 备利用率 ,有效地缩短了产品的生产周期 ,在多品种小批量的情况下对库存和在制品的有效控制也起到了-定作用.再者 ,更换夹具过程 的改善 ,-定程度上减轻了操作者的劳动强度,降低了工作中的疲劳度,对接下来工作的开展起到了积极 的作用。

4 结束语夹具更换过程改善效果明显 ,但改善所需 的成本也不能忽略.这种改善所需要的成本 ,主要是新增了两辆液压换模小车和-个夹具架.实际上 ,这对车 间计划好 的正常工具和设备采购影响很小.夹具架 的投入有利于前期新夹具的寻找和后期夹具的存放 ,有利于节省人力物力 ,同时很好地配合 了目视化管理 ,促进了现场 5S的进行 ,保证 了企业精益生产的推行。

(下转第 46页)Group Technology& Production Modernization Vo1.30,No.2,2013

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