热门关键词:

低温液氧阀门爆炸原因分析及防范措施

  • 该文件为pdf格式
  • 文件大小:566.29KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2014-10-07
文件介绍:

本资料包含pdf文件1个,下载需要1积分

随着空分设备液氧产品的广泛应用,液氧产品配套设备如储存、运输、输送等设施也不断增多。与此同时,也暴露出这些设施的-些安全问题,特别是近几年输送液氧的真空管道、阀门爆炸事故时有发生。造成这些事故发生的原因主要有物理性的超压爆炸和化学性的燃爆,具体分析主要表现在操作不当、碳氢总量 (乙炔含量)控制不严;安装不规范,材质存在问题,设计上不符合要求;维护保养和检修质量差等综合方面因素。

二 低温液氧阀门爆炸原因分析根据爆炸的性质分类,阀门爆炸可分为物理性爆炸和化学性爆炸两种。

1.物理性爆炸事故(1)真空保温截止阀爆炸 事故经过:某日晚上19:10,某单位-液氧槽车往50m 液氧贮槽里灌液,19:50充灌完毕,23:10左右,主控室的操作人员听到很大的响声后,到下面巡视未发现异常。此后,电工点检经过液氧充灌口道路时,看见落在马路边的阀杆,操作人员得到信息后再次到现厨行确认,发现液氧充灌口的真空保温截止阀 (见图1a)已发生了爆炸,阀杆连带阀芯 (见图1b)拉断连接法兰6个紧固铜螺母,飞出撞击至上面管廊上的氧气管线后,落至离该阀约2m的道路上。

原因分析:据当时操作人员回忆,当液氧充灌完GM 通用卸麓wmv.etyjx.COII 2013 第5期(a)真空保温截止阀 (b)内部阀杆、阀芯图1 真空保温截止阀发生爆炸后,关闭液氧贮槽排液阀及充灌口的真空保温截止阀,然后打开排液阀进行排液卸除残留在真空管内的液体,且-直未关,在听到响声后,到周边巡视也没有发现冒冷气的现象。经过对阀门结构的了解,并对飞出的阀杆、阀芯进行观察,发现阀杆套筒与阀座结合部的聚四氟乙烯密封垫破损,未发现有炭黑痕迹。由此分析,当充装液氧时是有压力的,液氧通过破损的聚四氟乙烯密封垫片进入到装有保温层的密封腔内,而该阀为高进低出结构。因此,进入腔内的液氧不断蒸发,压力升到-定值时,将聚四氟乙烯密封垫封住,当腔内空间随温度不断上升,液氧汽化则压力也随之上升,直至超过铜螺母极限强度后,发生阀门爆炸、阀杆连带阀芯-起飞出的事故。

(2)真空保温止回阀爆炸 事故经过:某单位制氧机值班人员在凌晨4时许,听到-声巨响,现场巡视未能发现异常,后在白班点检时,发现绝热真空管道上的真空保温止回阀 (见图2、图3)发生了爆炸,止回阀顶部法兰盖板将8个紧固铜螺母拉断,螺杆连同法兰盖板-起爆炸飞出,阀芯顶杆以及所包玻璃丝衬套落在阀门以北5m处,法兰盖板以及旋在其上的防漏螺母飞过税 。

础通曲金胁MG《 蕊《 图2 真空保温止回阀结构1.真空腔 2.阀芯 3.密封腔 4.顶杆 5.防漏螺母 6.法兰盖板7.紧固螺栓 8.外密封 9.内密封图3 真空保温止回阀实物- 座厂房,落在距该阀200m处-块草地上。

原因分析:发生真空保温止回阀爆炸的原因是低温液氧通过外密封进入密封腔,随温度的回升,液氧不断汽化,因压力的作用,将外密封封住,升到-定压力后,法兰盖板的铜螺母裂开,阀门炸开,阀杆连同法兰盖飞出。

以上两起低温液体阀爆炸的性质和原因极为相似,都为物理性爆炸,原因都是液氧进入保温层密封腔不断汽化后超压所致。

2.化学性燃爆事故通过燃爆三要素的分析,举四个较为典型案例进行剖析。

(1)液氧回灌阀燃爆 事故经过:某Et运行人员操作V7阀向贮槽充液时,发现该阀阀杆脱落,不能向外输送液氧,于是改为液氧回灌阀V16手动从主冷排放液氧到贮槽。约半月后 ,因主冷液氧液位缓慢下降,为稳定主冷液面,操作人员在关/JV16阀时,突然听到- 声爆响,强流气体、珠光砂随之从V16阀处喷射而出。约10min后,冷箱东南角开始发出管道猛烈振动的声音,随后就有液体从冷箱底部流出,主冷液位、基础温度急剧下降,从冷箱底部流出的液氧大量汽化,使得整个站区烟雾弥漫,能见度不足lm,而且不时从冷箱内传出爆裂声 (冷箱底部箱板冻裂声),采若急措施停车避免了事故的进-步扩大。

原因分析如下:1)这起事故基本上可以断定是碳氢化合物燃爆引起的。由于V16阀以前长期未操作过,碳氢化合物有可能积聚在阀门阀芯后部的死角处,而操作人员在关闭阀门时,产生了摩擦或静电。

2)V16阀为贮槽液氧回灌进入主冷的阀门,如改用来排放液氧,来自主冷液体的流向正对着阀门死角,外界热量沿着阀杆方向传人并汽化阀体本体周围的液氧,可能导致碳氢化合物的浓缩并析出,客观上提供了事故的可燃物。主冷液氧中微量碳氢化合物,在通过V16阀排放液氧的过程中,如果阀门开度不大,极有可能析出,并积聚在阀芯周围,也会造成燃爆事故。

(2)低温真空绝热截止阀燃爆 事故经过:某日0:20,某单位因生产需要,液氧进行汽化补充公司用氧,将400m 常压液氧贮槽的液氧,导向50m 液氧贮槽。0:25,当操作人员对充液泵进行预冷,0:50起动液氧泵对50m 液氧贮槽进行充液。4:10,10 000m /h制氧机50m 贮槽充液完毕,通知16 000m /h制氧操作室,值班班长 (伤者)lj400m 贮槽处,停液氧泵后,关闭液氧泵的出口阀。 4:13,在关闭液氧泵前真空管道上的进口阀 (真空绝热截止阀DN100)时,真空绝热阀突然发生爆炸事故,产生-声巨响,现场因贮槽内液氧流出,周围-片白雾茫茫。爆炸后贮槽内的液氧喷出,操作人员被炸伤和冻伤。爆炸发生后,操作人员采若急措施切断液氧,扑灭火源,抢救伤员。事后对现场的情况勘察,真空绝热阀整个阀芯飞出,碰lj400m液氧贮槽的水泥底板后 (砸出约直径22cm,深4cm的坑),散落在各处。其中,真空绝热阀上法兰盖飞出在贮槽南面离爆炸点约5m处,法兰上的6个 16mm螺栓全部崩断,阀门内起保温和导向作用的玻璃钢筒炸成碎片,飞落在各处,而阀芯不锈钢外套疑落在地面 (见图4)。

原因分析:在燃爆三要素中,液氧是助燃剂,阀门在操作过程中本身因机械能原因容易形成激发能源。

可燃物的存在:-种是阀门内部材料本身是可燃的,这种材料是玻璃丝布与环氧树脂胶粘接而成,而这种材料在大气中是可以燃烧的;另-种可燃物存在的可能性,是因阀门结构 (见图5)设计缺陷,液氧容易进入到阀2013 ety用jx CO蔚II1 67 第5期Ⅵw、v. . UM9柳~~ 删冶介质的规范要求。阀门制造厂家应对真空保温阀门结构设计上加以改进,增加密封腔的安全泄压装置,以便日常使用中可加以判断是否存在泄漏并进行处理。

2)液氧管线在配管设计方面,应不要有过多的弯曲,尤其是在下弯处,否则易造成死角,液氧将乙炔带至阀门死角处存在浓缩和聚集的可能性。

3)使用单位应对新使用的阀门结构进行了解,并确认是否存在隐患;对新使用的材料应要求制造厂家提供相关资质和证明。必要时,使用单位应对新投用的材料进行分析和测试。

2.安装检修方面1)凡是与氧气接触的阀门管道应严格脱脂,其次开关阀要缓慢,空分塔塔体应有良好的接地,导除静电。

2)安装前应将阀门保温层 (真空管连接法兰保温层)外面的可燃物胶带去掉。

3)若更换聚四氟乙烯密封垫片,密封垫片应符合国家、行业相关标准。

4)保证液氧管道的接地良好,液氧的电阻率比较GM inMetalurgical&MineIndustry大,所以液氧系统的设备管道如不接地,也会产生高达数千伏的静电电位,并有放电危险。

5)应到正规厂家购买检修阀门所需的备件及材料,且购件材质须符合国家及行业相关标准。

3.操作方面1)液氧阀门操作时,开关阀要缓慢,人员必须站在阀门两侧,不得正向面对阀门。

2)在有条件的情况下,定期对低温液氧管线及阀门进行加温,以减少碳氢化合物聚集的可能性。

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败