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MJ-50型数控车床液压系统液压泵故障分析

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  • 发布时间:2014-11-24
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数控车床是现代机械制造业的主流设备,其将逐渐取代普通车床。数控车床加工质量高,自动化程度高,适应性强,尤其是能加工普通机床不能加工的复杂曲面零件。在许多数控车床上都应用了液压传动技术。

1-单 向变量泵 ;2,17,18-单 向阀 #3,4,5,6,7- 电磁换 向阀;8,9,lo-减压阀 ;11,12,13-单 向调速 阀;14,15,16-压力表图 1 MJ-50型数控车床液压系统图MJ-5O型数控车床由液压系统实现的动作主要 压力油经过单向阀进入各子系统。

有:卡盘的夹紧与松开、刀架的夹紧与松开、刀架的正 2.1 卡盘的夹紧与松开转与反转、尾座套筒的伸出与缩回。液压系统中各电 在要求卡盘处于正卡(卡爪向内夹紧工件外圆)且磁阀的电磁铁动作由数控系统中的 PLC控制实现,各 在高压大夹紧力状态下时,3YA失电,阀 4左位工作,电磁铁动作顺序见表 1。其中”表示电磁铁通电或 选择减压阀 8工作。夹紧力的大小由减压阀 8来调行程阀压下,-”表示电磁铁断电或行程阀原位。 整,夹紧力由压力表 14来显示。

2 MJ-s0型数控车床液压系统的工作原理 当 1YA通电时,阀 3左位工作,系统压力油从油机床的液压系统采用限压式变量叶片泵供油,工 泵 1-单向阀2-减压阀8-换向阀4左位-换向阀 3作压力调到 4 MPa,压力由压力表 15显示,泵输出的 左位-液压缸右腔;液压缸左腔的油液经阀3直接回收稿日期:2012-05-07修回日期:2012-11-07作者简介:石金艳 (1983-),女,湖南邵阳人,讲师,硕士,主要从事液压传动技术的教学与研究工作。

2013年第2期 石金艳,等:MJ-50型数控车床液压系统液压泵故障分析 ·127 ·油箱。这时,活塞杆左移,操纵卡盘夹紧。

表 l 电磁铁动作顺序表动作 1 YA 2 YA 3 YA 4 YA 5 YA 6 YA 7 YA 8 YA卡 高 夹紧 盘 压 松开 正 低 夹紧 卡 压 松开 卡 高 夹 紧 盘 压 松开 反 低 夹紧 卡 压 松开 正转 --刀 反转 架 松开 夹紧尾 套筒伸出 座 套筒退回 当2YA通电时,阀 3右位工作,系统压力油进入液压缸左腔,液压缸右腔的油液经阀 3直接回油箱。

在要求卡盘处于正卡且在低压行紧力状态下时,3YA通电,阀4右位工作,选择减压阀 9工作。夹紧力的大小由减压阀 9来调整,夹紧力也由压力表 l4来显示,减压阀9调整压力值小于减压阀8。

2.2 回转刀架的换刀回转刀架换刀时,首先是将刀架抬升松开,然后刀架转位到指定的位置,最后刀架下拉复位夹紧。

当4YA通电时,换向阀 6右位工作,刀架抬升松开;8YA通电,液压马达正转带动刀架换刀,转速由单向调速阀 ll控制(若 7YA通电,则液压马达带动刀架反转,转速由单向调速阀 l2控制),到位后 4YA断电,阀6左位工作,液压缸使刀架夹紧。正转换刀还是反转换刀由数控系统按路径最短原则判断。

2.3 尾座套筒的伸 出与缩回当6YA通电时,换向阀 7左位工作,压力油从油泵 l-减压阀 lO-换向阀7左位-尾座套筒液压缸的左腔;液压缸右腔油液-单向调速阀 l3-换向阀 7左位-油箱。这时,液压缸带动尾座套筒伸出,顶紧工件。顶紧力的大小由减压阀 1O调整,调整的压力值大小由压力表 16显示。

当5YA通电时,换向阀 7右位工作,压力油从油泵 1-减压阀l0-换向阀 7右位-单向调速阀 13的单向阀-液压缸右腔;液压缸左腔油液-换向阀 7右位-油箱,套筒快速退回。

3 MJ-50型数控车床液压系统的特点MJ-50型数控车床液压系统的工作特点如下:①采用限压式变量液压泵供油,自动调整输出油液流量,能量损失小;②采用减压阀稳定夹紧力,并采用换向阀切换减压阀,实现高压和低压夹紧的转换,并且可分别调节高压夹紧力或低压夹紧力的大小,这样就可以根据工艺要求调节夹紧力,操作也很简单方便;③采用液压马达实现刀架的转位,可实现无级调速,并能控制刀架正、反转;④采用换向阀控制尾座套筒液压缸的换向,实现套筒的伸出或缩回,并能调节尾座套筒伸出工作的顶紧力大小,以适应不同工艺的要求;⑤3个压力表 l4、15、l6可分别显示系统相应部位的压力值,便于液压系统的调试和故障诊断。

4 MJ-50型数控车床液压 系统液压泵的常见故 障及对策4.1 液压泵噪 声过大造成该液压泵噪声过大的原因及排除方法见表 2。

表 2 液压泵噪声过大可能原因及排除方法故障原因 排除方法吸油口或过滤器部分堵塞 除去污物,保持吸油管路畅通吸油口连接处密封不严≌气进入 加强密封,紧固连接件吸油口太高,油箱液位低 降低吸油口高度,向油箱加油泵和联轴器不同轴心或连接松动 重新安装,使其同轴心,紧固连接件连接螺钉松动 适当鹏液压油黏度太大,吸油口过滤器 更换黏度适当的液压油,更换通流的通流能力小 能力较大的过滤器定子内表面拉毛 抛光定子内表面定子吸油区内表面磨损 将定子翻转装人逐个检查、重装、对不灵活 个别叶片运动不灵活或装反叶片重新装配4.2 液压泵输出流量不足甚至完全不排 油泵输出流量不足甚至完全不排油,使用者能很容易判断其出现故障需要修理。此类情况的故障原因及排除方法见表 3。

表 3 泵输出流量不足甚至完全不排油的故障原因及排除方法故障原因 排除方法电动机转向不对 纠正转向油箱液面过低 补油至油标线吸油管路或过滤器堵塞 疏通吸油管路,清洗过滤器电动机转速过低 使转速达到液压泵的最低转速以上检查油质,更换黏度适合的液压油或 油黏度过大提高油温配油盘端面磨损 修磨端面或更换配油盘叶片与定子内表面接触不良 修磨接触面或更换叶片叶片在叶片槽内卡死或移动 逐个检查,对移动不灵活的不灵活 叶片重新配置连接螺钉松动 适当鹏4.3 液压泵温升过高泵油温过高会使液压系统工作在危险状态,需予以避免。此类情况可能的故障原因及排除方法见表4。

表 4 油温过高的故障原因及排除方法故障原因 排除方法压力过高,转速太快 调整压力阀,降低转速油黏度过大 选用黏度适宜的油液油箱散热条件差 加大油箱容积或增加冷却装置配油盘与转子严重摩擦 修理或更换配油盘或转子修磨或更换叶片、定子,采取措施, 叶片与定子内表面磨损严重减小磨损5 结论由于液压系统的独特优点,使得液压技术在数控车床上得以广泛运用。因此,精通数控车床液压系统的工作原理,以及快速地解决数控车床液压系统的故障,对提高数控车床的使用效率有着重要的意义。

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