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空压机冷却水系统改进方法探索

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hnicM nsfomun0n■■文章编号:1006—2971(2013)05—0055—02空压机冷却水系统改进方法探索张兴华,吴洪胜(中海油新能源内蒙煤制天然气项 目组,内蒙古 呼和浩特 010010)摘 要:针对空压机循环冷却水系统存在弊端进行分析,对其改进方法进行探索,提 出并实施切实可行的改进方案。

关键词:空压机;循环冷却水;改进中图分类号:TH45,TK414 文献标志码 :BStudy on the W ay to Improve W ater Coolant System of Air CompressorZHANG Xing-hua.WU Hong—sheng(CNOOC New Energy Inner Mongotia Coal—Gas Project Group,Hohhot 010010,China)Abstract:This paper analyzed improving the disadvantages of circulating cooling—water system in air compressor,studied the improv—ing method and pointed Out the available plan.

Key words:air compressor;circulating cooling—water;improvement1 引言某厂空气压缩机型号 LW一42/7,位号 C601A/B/C,共 3台。为双缸两级双作用往复水冷式压缩机。是某厂关键设备之一,由南京压缩机厂制造。

正常生产时两开一备。该设备自2007年5月试运行 ,至今 已运转 7年时间。在运行前几年期间,由于设计制造方面的因素,每到夏天,机械故障不断,空压机经常超温自动跳车停机,不仅消耗了大量人力 、物力 、财力 ,而且对装置的安全、稳定 、长周期运行制约很大。通过调查研究与分析 ,我们发现这与该机的冷却循环方式有直接的关系,为此 ,我们对原循环水系统进行了改进。

2 冷却水系统及其主要技术参数(1)空压机冷却水系统包括冷却水管路、中间冷却器 、气缸水套和油冷却器等组成。冷却水量可根据实际情况 (进水温度、进气温度)进行调节,同时设有冷却水量低于 160L/h自动停机开关。

收稿 日期:2013—08—22—2013年o5期(总第241期)(2)冷却水系统流程见图 1。

(3)冷却介质技术参数见表 1。

图 1表 1项 目 一级排气 二级排气 油温 回水温度 进水温度单位 ℃ ℃ ℃ cC设计值 ≤160 ≤160 ≤7O ≤40 ≤303 原冷却水系统存在的弊端空压机原冷却水循环方式是,冷却水由进水管进入中间冷却器进行热交换后,再分3路分别进入一、二级气缸水腔及油冷却器,由于进入一、二级气缸水腔及油冷却器内的水在中间冷却器中已经进行了热交换,温度已较高,再经过一、二 级气缸及油冷却器,温度就更高。在寒冷的冬天,环境温度较低 ,这种冷却方式对机器的正常运转没有太大的影响。可是到了夏天,由于环境温度本身很高,这种冷却循环方式就会存在以下几点弊端 :(1)进入一 、二级气缸水腔的水温高 ,导致对压缩空气的冷却效果较差,不仅经常造成超温自动停机 ,一 、二级进 、排气阀烧坏,而且使导向环、活塞环等极易被磨损,维修量增大;(2)进入油冷却器的水温较高,导致对润滑油的冷却效果差,油温升高 ,粘度下降 ,油膜强度降低,使滑道、十字头等两相对运动的接触面供油不足,造成接触面磨损加剧,甚至烧坏;(3)由于回水温度高,使气缸水腔及油冷却器管道表面容易结垢 ,导致热交换效果下降。

4 初步改造后的效果尝试(1)经过分析 ,2008年 6月对原循环水管路进行初步改造 :在一、二级回水管及油冷却器 回水管各增加一个导淋管 ,使循环冷却水走导淋管而不走 回水管 ,以便提高进 、排水之间的压差 ,提高换热效果,初步改造流程图见图2。

图 2(2)经过初步改造 ,空压级一、二级夏季排气温度由原来的最高 161c【=降至初步改造后的153℃。一 、二级夏季回水温度由原来的最高 51℃降至初步改造后的 40℃。由于排气温度高而导致的机械故障也大为降低,可以说初步改造取得了一 定的效益。但是经过初步改造后所造成的弊端也显露出来:由于冷却水是走导淋而不是走回水管,导致大量的冷却水的排放掉,每天约 170 m ,造成冷却水的大量浪费,对建立现代企业制度,节约能源、降低消耗,减少自然资源的不合理流失,影响很大。同时由于每天都有大量循环冷却56; 瓣水白白排放掉,导致循环水系统浓缩倍数降低,换热设备腐蚀加快 ,表现为 Fe离子含量增大,缩短了换热设备的使用寿命。由于排水量增大,循环水补水量也增大,水系统补药加药量也相应增大,造成不必要的浪费。

5 进一步的改进(1)由于初步改造存在上述种种弊端 ,进一步对冷却系统改进很有必要。经过总结分析,我们于 2009年 9月大修时又对原冷却水管进行了进一 步的改造,流程见图 3。

图 3流程叙述;由进水管直接分成 4路 ;将 中间冷却器,一、二级气缸水腔 ,油冷却器并联,这样流经油冷却器及~、二级气缸水腔的循环水温度较低,保证机器在炎热的夏季冷却效果更好。

(2)经过二次改造后 ,一 、二级排气温度与回水温度及油温与原来对比列见表 2。

项目 一级排气 二级排气 一级回水 二级回水 油温单位 (℃) (℃) (℃) (℃) (℃)原来 161 160 51 50 56初次 153 l51 41 40 50末次 124 12O 32 30 37(3)经过进一步的改造 ,多年来空压机运行状况良好,循环冷却水系统运行正常,温度操作指标控制在设计范围内,空压机超温自动跳车停机问题得到彻底解决,机械故障大大降低,经过几年夏季高温季节,机器运转达到了预期的改造效果。

作者简介 :张兴华(1968一),研究生,高级工程师,现从事煤化工项 目前期技术研究和准备工作。

2013年o5期(总第241期)■

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