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加工中心自动换刀装置的典型故障排除

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  • 发布时间:2014-10-16
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目前在加工中心的自动换刀装置中普遍采用 的是机械手刀具交换方式。机械手换刀方式灵活性强且工作效率高,但因其结构复杂、运动频繁,所以故障率较高。下面就遇到的几个典型故障维修过程加以叙述。

1.故障-(1)故障现象。HX630IT中心在执行自动换刀指令时,突然不动作,并出现报警,其内容为 换刀系统的位置检测状态异常”。

(2)故障原因。通过报警内容提供的信息,分析判定故障发生的原因,应是换刀系统中相应的位置检测开关无信号输出,导致机床自我保护,中断了换刀。此故障原因有两个:-是相关机件位移不到位,使开关得不到感应;二是开关 自身有故障。

(3)措施。先查换刀系统的开关。首先检查刀库,拆下感应开关,先排除了刀库部分几个开关失灵的可能性,接着拆卸机械手臂,检查装在其内部的两个开关,发现机械臂停在了行程中间的位置上,造成机械臂伸出和缩回的两个检测开关均得不到感应,造成输出信号均为 0,此时机械臂伸出开关信号应为 1,换刀系统才会正常动作。

先拔掉控制机械臂伸缩的电磁换向阀线圈的供电插头,再用手捅动电磁换向阀的阀芯 ,结果机械手臂的伸出、缩回动作都正常;且在机床单独指令机械臂伸出、缩回时,电磁换向阀线圈供电均正常。在手动电磁换向阀的情况下,机械臂工作正常,说明没有机械运动上的阻滞,阀体线圈供电又正常,这只能说明电磁换向阀本身有问题。拆开检查该电磁换向阀,发现阀芯被异物研死,怀疑是液压油变质的氧化物造成。彻底的解决办法就是更换电磁换向阀,清洗液压管路并更换液压油。

2.故障二40 中国设备工程 l 2013年4月(1)故障现象。VMC1000)31]工中心在自动换刀过程中,频繁出现换刀终止现象。主要表现为机床主轴定向完成后,机械手不继续执行拔刀动作。在检查过程中发现,该故障发生后,机床无任何报警,除机械手不能正常动作外,机床各部分都工作正常。用手动换刀后机床也能进行正常工作。

(2)故障原因。根据故障现象分析 ,怀疑是主轴定位完成信号未送到控制系统,致使 自动换刀无法继续进行。

根据机床相关电气图的指引,在其中-相关插头的两点上测到主轴定位完成信号。该信号是在主轴定位完成后产生的-个信号,信号电压为24v,说明主轴定位信号已经送出。在梯形图上可以看到,自动换刀执行的条件为:机械手原位检测到位和换刀条件满足。

首先 ,检查换刀条件是否满足。通过查梯形图得知,换刀条件满足的前提是:主轴定位完成;刀库伺服定位正常;Z轴处于正确的换刀点位置。经查以上三个条件均已具备,说明换刀条件已经满足。

然后检查机械手原位检测是否到位。从梯形图上看,机械手原位检测到位应满足的条件为:机械手75。回行程开关接通;刀库伺服定位正常;机械手1 80。回行程开关接通 ;机械手向上行程开关接通 。检查以上三个行程开关,发现机械手75。回行程开关未压到位。

(3)措施。调整该行程开关的撞块,使机械手旋转到75。时再将该行程开关压好。此时机床重新执行自动换刀指令,机械手恢复正常工作。

3.故障三(1)故障现象。-台立式加工中心在自动换刀时,机械手臂移至主轴上的刀具时被卡住,无法拔刀。于是先将换刀机构强行复位,然后检查了相关的各个感应开关,工作都正常。相关电磁换向阀也没有异常动作。

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