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M6425型滚刀磨床液压操纵系统的改进

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  • 发布时间:2014-08-10
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M6425型磨床是某公司用于滚刀刃磨的主要设备,多年来,该设备在使用过程中经常出现砂轮与工件相碰的现象,造成工件报废,大大影响了车间的正常生产,为此,我们对设备液压操纵系统进行了全面分析,找出了故障原因,在原操作系统的基础上作了局部改进,经实践检验,收到了很好的效果。

1 故障分析M6425型磨床液压操纵部分采用 的是早期 的GY24型液压操纵箱,其开停”和调速”功能由同-滑阀实现,优点是结构简单,但缺点是工作台开动时,工作台速度不易同步,且节流阀调节范围较校图 1是导致砂轮与工件相碰有关联的原设计原理图的-部分,从图中不难看出,原设计意图是想通过阀 A控制换向阀控制工作台换向,通过阀 l7控制工件分度。阀l7同时又制约着阀A,以保证分度动作完成之后,工收稿 日期:2013-03-22作者简介 :丁少文(1968-),男,陕西汉中人,高级工程师,主要从事设备维修及技术改造工作。

4 结论本设计实现了集成化、智能化、小型化、自动化等要求,大幅度提高了工作效率,解决了人工操作行程的诸多缺陷,如控制精度不高、保压时间不足等现象。采用了PLC程序 自动控制,对压装过程的参数进行全面检测、矢量判断、PID处理。优化了各项参数配置,信号采集通过测力传感器,系统以 500次/s的频率对压力信号、位移信号进行采集、运算,及时做出各种提示信息,准确无误使压装过程更加精确、稳定、可靠。

本设计已被验收室验收通过,现已投入某公司使用,达到预期效果,评价良好。

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