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环冷机密封装置改造

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  • 发布时间:2014-11-03
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环冷机两个部位具有密封装置,-个是内外环密封采用沙封,另-个是风向与回转体之间的密封采用耐磨橡胶,其结构如图1所示。

图 1改造前内外环密封方面:环冷机设备实际生产中,高温段温度高达 IO00C,而低温段只有 100%左右,由于固定烟罩与回转体之间用细砂作密封介质,其导热、散热性能差,环冷机每转-圈,砂封槽(用普通钢板制作)要在 100~l100C的环境下冷热交替连续工作,很容易产生变形。由于热风渗透,砂封槽靠环冷机回转体内的-侧钢板先变形,密封性差,热风外泄;反过来又加剧整个砂封槽变形脱焊,导致密封槽内的细砂被热风吹走,大量高温热风和部分热球挤进砂封槽,进而造成整个砂封槽变形。加之热胀冷缩易引起耐火材料开裂,稍受外力刮碰便可能折断、脱落。失去耐火材料保护后,环冷机的固定侧板(普通钢板制作)就会被高温热气烧红氧化,卡阻回转体,最终被迫停产维修,由此引起的停机检修非常频繁,工作量大,费用高。

回转体与风箱密封方面:传统密封由风箱上的静密封条与台车之间通过挤压形成密封,在实际运行过程中存在以下问题:(1)密封性不高、回转框架直径 12.5米,加之其在支承辊上运行 ,所以台车运行时,可能会成-个不规则的椭圆形,在径向有-个变动量,这种径向的不规则运动,使密封条与回转体之间出现周期性不严,所以密封性不好;(2)在运行过程中,由于橡胶的磨损或者被高温球团烧坏,导致密封性不好,当回转体与风箱件的间隙大于球团直径时就会发生漏球。

2环冷机密封的改造第-、针对老结构存在的问题,提出的改进方案如图2所示:所以我公司把密封介质改成水,同时设计了自动补水装置和,保证24小时可以不间断的给水槽补水,同时在水槽内安装水位计 ,当槽内水量少有-定量时,进行自动补水 ,水槽上每隔五米设-个排水孑L,目的为方便检修排污水,清理污泥,同时因为在卸料区杨灰、浮尘比较严重,对水质的影响比较大,所以在落料区设计了挡灰装置;第二、在风箱两侧的内口焊接-块耐热钢板,使其到回转体之间的距离小于球团的直径,在外侧继续用耐热角形橡胶密封,这样因为有在密封条的内侧有挡板,使在落料端的红球不会烧毁密封条,提高了密封效果。

- 十 图2改造后3新型密封装置的应用效果第-、沙封改水封方面 ,环冷机密封、冷却效果良好,周边环境得到了彻底改善,并且设备故障停机时间减少 ,维修费用降低。

第二、改善密封条放方面,有害漏风率显著下降,冷却效果明显改善,完全杜绝了跑红矿现象,从经济角度主要体现在以下方面:(1)皮带损耗大幅下降,由于密封效果好,使烧结矿完全冷却到规定温度,使皮带使用周期有了大幅度的提高。

(2)密封橡胶使用周期显著提高,改造前平均每 2个月就要更换-套,自从改造后周期提高到将近 6个月,每套耐热角形密封价格约为 6万元,每年节约成本 20余万元。

(3)电耗水平明显降低,由于在改造前4台鼓风机预定为开 3备 1,但是因为漏风,实际情况是即使 4台全开,冷却效果也很难满足要求,经过改造后密封性能提高,使用开3备 1也能满足工况要求,则-台电机年消耗量为 220x24x30Ox90% 1536480kw/h,按每度电 1元算,-年节省150余万元,年。

结语通过在安徽铜陵富鑫钢铁公司烧结厂进行实践,证明此次我公司提出的改造方案完全成功,这种新型冷却、密封装置的应用具有结构简单,安装方便 ,设计合理,冷却密封效果好等特点,大大提高了环冷机的效率,满足了工艺要求,经济效益十分明显,得到了客户的良好反响。

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