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活塞杆帽式密封件性能分析

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  • 发布时间:2014-11-28
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现有的无油润滑活塞杆基本上多是采用组合式的密封来防止油、气的泄漏问题。其中最常用的是由填料函和挡油圈的组合,以填料函密封活塞杆和气缸座之间的间隙,防止气体由气缸内沿活塞杆向外泄漏 ;而用挡油圈阻挡曲轴箱内的润滑油被活塞杆带入填料函内,最终渗入气缸内。

有时为了增强阻油效果 ,还可再设置有刮油器 ,这种现有的组合式密封存在有下述的不足之处 Il1。

(1)填料函的摩擦阻力大,不仅功率损耗大,而且易发热,冷却效果差,若欲增强冷却,则又造成结构复杂、成本增加等问题;收稿 日期:2012-11-05(2)填料易磨损,形成漏气,故需经常调整、更换,加重了保养维修工作;(3)刮油器内密封环磨损后得不到补偿 ,导致刮油效果下降,使用寿命短;(4)挡油圈橡胶挡油唇口与轴颈卡紧程度的自动补偿能力弱,密封可靠性差。

为此 ,设计-种无油润滑活塞杆防气、防油密封组件,解决现有密封组件阻力大、功耗大不能自动补偿磨损造成使用寿命短的技术问题,该组合式密封结构如图1所示 [1。

参见图 1,本密封结构包含自紧式的帽式密封件 1(2、l8、17、19、3)和滑动密封件 (6、7、l3、15、16)两部分,帽式密封件 l和滑动密封件分别穿置在活塞杆 9上 ,该帽式密封件 1由盖板 2、帽式密封环 18、0形圈 V (17)、挡圈 19和2013年01期(总第237期)- )II 蓁 91011 212131415 316气缸壁图 1 无油润滑活塞杆密封结构示意图垫板 3组成。以填充聚四氟乙烯制成的帽式密封环 l8设置在垫板3的座孔内,其内圆周面与活塞杆4接触,其外圆周面套设有 0形圈V (17),-般设置-个 0形圈 V (17),或更多的数量。叠置的 0形圈 V (17)和帽式密封环 l8上端面受盖板2座孔端面的阻挡 ,帽式密封环 18下端面抵靠在垫板 3的上端面上,由于0形圈V (17)的内缩,故帽式密封环 18内孔的周面始终紧贴在活塞杆 9的外周面上,形成自紧式的帽密封,以防止气体从气缸内沿活塞杆 9外泄漏l1。

2 密封介质压力对帽式密封密封性能的影响2.1 O形橡胶圈产生的预压缩量不同的安装过盈量会对0形橡胶圈产生预压缩量,而预压缩量使0形橡胶圈与帽式密封环产生接触应力 fro 。其接触应力 O-ot沿接触宽度b的分布近似为抛物线,最大值盯 可用下式计算 [2]叮 - (1)式中 E--橡胶材料的弹性模量,MPad广 自由状态下0形橡胶圈截面直径 ,mm- - 压缩后橡胶圈截面在变形方向上的尺寸,mm- - 0形圈压缩率其计算公式 (do-h)/do2.2 被密封气体无压力当被密封气体无压力时,帽式密封环 18内圆和活塞杆 9外圆间接触应力 o"o为 [2]ooLo"0 (2)- 2013年01期(总第 237期)式中 --接触应力传递系数,Od 12.3 被密封气体有压力在被密封气体存在压力的情况下,0形圈 V(17)被气体推靠在放置于沟槽的挡圈 19的侧面之后进-步变形 (图3、4),对帽式密封环形成侧压力,使之密封环之间的径向接触应力 (MPa)增大,其计算公式如式 (3)所示 [2lcr0 7 0 (3)同时 ,帽式密封环与被密封表面之间的径向接触应力 也增大 21O'OtO" -0/( 0,印0) (4)将式 (3)代人式o->p。

式中 --动密封表面间的接触应力,MPap0- 被密封气体的压力,MPa得到保证密封的初始应力o-o 31,o≥ p (5)ot式中 m--压力传递系数,m

图 3 斯特林机密封试验台实物图图 4 帽式密封试验的顶腔内氢气压力随时间变化的曲线图如图4所示,为密封氢气压力为 8 MPa时,帽式密封试验的顶腔内 (帽式密封件上方的密封腔体),氢气压力随时间变化的曲线图。由图中可以看出,活塞杆刚开始做往复运动时 (第 0~0.5 h),帽式密封环与活塞杆为跑合磨损阶段,温度升高,顶腔内氢气压力上升;第0.5-3 h附近时间段内,系统达到热平衡,压力又逐渐恢复到初始气压;第 3~5.5 h,气体压力氟橡胶0形圈V开始向内挤压帽式密封环,导致帽式密封环与活塞杆间的接触压力增大,单位时间间隔内从该处泄漏的氢气体积减少,压降减小;第5.5-8 h附近时间段内,帽式密封环与活塞杆达到稳定磨损,氢气泄漏量恒定,单位时间间隔内的压降均匀。

如图 5所示,为密封氢气压力为8 MPa时,帽式密封试验的曲轴箱内 (帽式密封件下方的密封腔体),氢气压力随时间变化的曲线图。由图中可36l 瓣 慰以看出,试验台运行的第 00.5 h,氢气从活塞杆间隙泄漏增多,曲轴箱内氢气压力迅速升高;第0.5~4.5 h,由于箱内气压的作用,D形圈 被氢气推靠向挡圈 19的侧面之后进-步变形,对帽式密封环形成向内侧压力,使帽式密封环与活塞杆之间的接触压力增大,通过该密封面的氢气泄漏量减小,导致压力迅速降低至 0.036 MPa。

0 、图 5 帽式密封试验的曲轴箱内氢气压力随时间变化的曲线图4 结论(1)由图 4可知 ,系统热平衡时,帽式密封件稳定磨损,磨损量大,顶腔氢气压降大,可见在高压气体作用下,帽式密封密封效果不佳,气体泄漏快。

(2)由图5可知,高压气体对帽式密封件的0形圈起到侧挤压作用,-定程度上延缓了氢泄漏至曲轴箱内的速度,使得曲轴箱内气体压力较校由此可见,提高帽式密封件在高压下的耐磨性,减dsO形圈的弹性模量, 使0形圈更易受气体挤压产生侧变形 ,能从理论上提高帽式密封件的性能。

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