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减速机振动值超标解决方案

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  • 发布时间:2014-09-01
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车间生产 q20MG、,qol8MG等单线成品速度由原来 153m/s提高到15.5m/s,提速后 18#减速机高速轴(减速机安装在旋转框架上,未提速前振动值也偏高)振动值由7mm/s升高到了 15mm/s,振动值严重超标导致车间生产提速计划无法实施,如何降低 1 8#减速机高速轴振动成为车间增产、增效的关键。

1减速机振动值超标原因分析1.1旋转框架锁紧原理2 3 4 51、锁 紧缸2、法兰 (-)3、法兰 (二)4、套5、碟簧6、推杆7、旋转框架旋转框架锁紧原理:如上图所示结构原理(旋转框架 7左右两套对称锁紧装置,右侧省略未画出),锁紧缸 1通过螺栓与法兰 2法兰3连接,法兰安装在固定立柱上,推杆 6与液压缸缸杆丝接,推杆 6在碟簧弹力作用下对旋转框架7进行锁紧 生产过钢时,在碟簧弹簧力作用下锁紧旋转框架。减速机需平立转换时,液压缸有杆腔通 18MPa液压油,压力油克服弹簧力碟簧收缩,推杆 6左移打开,转换油缸动作从而完成减速机的平立转换。转换完成后电磁阀失电,推杆在弹簧力作用下右移锁紧框架。

1J2改造前旋转框架锁紧力计算设:液压缸缸杆直径 D 液压缸缸筒内径D 旋转框架锁紧力 F液压油压力P 已知 DI2D旋转框架锁紧力计算:锁紧力等于原来弹簧力即F,F

(o/z)-/已知 D2D 解得 F

2液压锁紧改造与实施2.1阀台改造原液压阀台通道块只有-个输出油口,新增双输出油口通道块,新加液控单向阀2个、双单向节流阀2个,利用原来电磁换向阀,电控部分无需改动。电磁阀得电锁紧缸缸杆缩回推杆打开,电磁阀失电压力油进入无杆腔推动推杆锁紧框架。

2.2管路改造沿地坑布局不锈钢液压锁紧管路,管路末端与液压缸无杆腔采用高压胶管连接。

2.3推杆动作同步改造连接无杆腔锁紧管路增设管式节流调速阀,调整实现推杆动作同步、到位,从而实现旋转框架对中无偏心。

24改造后旋转框架锁紧力计算设:改造后旋转框架锁紧力为F,改造后为增大旋转框架锁紧力碟簧继续使用,F 为液压作用力与碟簧弹力之和,即F。P 町(D F,已知D2D解得 F>2.3F即改造后旋转框架锁紧力至少为原来2.3倍。

3结束语通过实施旋转框架液压锁紧,与原来碟簧锁紧相比,具有如下优点:(1)q20MG、,q18MG等单线成品速度由原来 15..3m/s提高到 15.5m/s。

(2)旋转框架锁紧力F>2.3F即改造后锁紧力至少为原来2-3倍。(3)提速后 18#减速机高速轴振动值由15mm/s降低到 5mm/s以下,达到设备允许范围之内。(4)原来碟簧压碎必须停机处理,处理时间为 6小时,改造后即使碟簧压碎不影响正常生产,可等到检修时间更换(保留碟簧目的:增大锁紧力,即使发生液压故障,碟簧锁紧依然可维系使用不影响生产)。

目前,已经将旋转框架液压锁紧应用到车间生产实践中,通过现场的使用情况来看,效果很好。

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